酒钢炼铁厂多方施策降成本

2019-05-24 10:40 来源:酒钢集团官网 更多历史数据,上钢联数据

目前,酒钢正处于提质增效、转型升级发展的关键阶段,宏兴股份公司炼铁厂作为钢铁板块降成本的关键单位,从大局出发,担当重任、主动作为,贯彻落实止滑减亏增盈要求,通过多种措施,保持高炉稳定顺行,技术经济指标持续优化,生铁产量超计划完成、生铁成本位居行业前列,形成均衡、稳定、高效、低耗的生产局面。

高炉的稳定顺行是炼铁的重要前提,近年来,由于周边原料品位较低、品种繁杂,多次造成炉况各项参数指标的波动,严重影响铁水生产及质量。面对入炉原料品位不高、炉况不稳的现状,该厂积极采取“烧结矿+酸性烧结矿+块矿+球体料”的用料结构。“以往高炉有什么原料,就用什么原料,种类多达七八种,原料品位参差不齐。”炼铁厂生产技术质量科责工谢平生说,面对原料状况的考验,厂里用酸性烧结矿代替周边球团矿,保持入炉料经济性、入炉料品位和用料结构相对稳定,减少物料频繁变化对高炉稳定冶炼的影响。该厂综合利用现有资源,合理筹划,稳定用料结构,控制生铁成本,实现高炉稳定顺行。1—4月份,该厂高炉入炉料品位,较2018年提高0.6个百分点。

该厂持续贯彻“一条主线四大能力提升、巩固提高安全管理绩效”的工作思路,重点做好炉况运行管理工作。通过推行标准化作业,完善高炉操作制度、调整装料制度,由重结果向重过程控制转变,依靠技术进步和管理提升实现高效炼铁,充分发挥产能,高炉作业率达到98.31%。

在冶炼生产组织中,该厂坚持采取“大风量、大批重、开中心、稳边缘”的方式,在炉况稳定顺行的基础上,通过提高富氧率、调整进风面积,进一步提高风温,保持风量,提高煤气利用率,实施强化冶炼。其中1号、2号高炉积极推进热风炉项目建设,为高炉强化冶炼提供保障。今年,1号高炉热风炉双预热接点投用后,高炉风温由1120℃左右提高至目前的1200℃左右;2号高炉风温由1050℃左右提高至目前的1180℃左右,高炉炉况稳定性大幅增强,各项指标不断提升。

在提高产量降低消耗工作中,该厂继续实施无烟煤替代措施,通过增加批重减少矿焦层界面反应、稳定气流,改善料柱透气性,同时提高富氧率和顶压,推进提煤降焦,成效显著。积极消化积压物料,协调选烧厂配加料场积压瓦斯灰,消化全部在线重力灰,瓦斯灰月消耗达到6000吨以上,实现降耗目标。根据周边高钛资源价格优势,提高高钛昕昊球团用料比例。针对外购焦炭价格较高的情况,提高煤粉用量,节约外购焦炭使用量,进一步降低生铁成本。通过降低燃料消耗、能源消耗和提高高炉作业率,高炉日产量达12000吨。

通过铁前优化用料结构、优化指标、增产降耗、稳定生产组织、精心操作等一系列措施,1—4月份,炼铁厂生铁产量完成137.48万吨,超计划3.78万吨;生铁成本较计划低23.48元/吨,位于行业前列,低于行业平均生铁成本水平;铁水一级品率达到38.13%,同比提高了16个百分点,实现了“产量最高、指标最优、质量改善、成本最低”的目标,为集团公司止滑减亏增盈作出贡献。


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