重钢科技攻关创新高

--重庆钢铁技术进步、技术创新解决企业生产难题!

2002-03-08 00:00 来源: 我的钢铁
    重庆钢铁(集团)有限责任公司紧紧依靠技术进步、技术创新解决企业生产工艺难题,并以此作为降本增效、提升产品档次和生产效率的支撑。去年,通过实施完成技术攻关项目,有效地提高了企业的技术经济指标。其中,8项技术攻关项目效果创了历史最好水平:
    一是4号高炉利用系数攻关。通过提高高炉入炉品位、优化炉料结构、实现全熟料冶炼、优化操作制度,提高煤气利用、降低休风率、提高冶炼强度、强化高炉冶炼等措施,使3号、4号高炉利用系数2001年比上年提高了0.273t/m3d。
    二是节焦攻关。大力开展焦丁回收利用工作,全年回收焦丁38646吨,相当于节约冶金焦30917吨。同时通过优化操作制度、提高煤气利用、大力开展精料工作、改进操作制度、采用压湿操作、适当降低炉渣二元碱度等工作的开展,使全年焦比比上年降低了19kg/t。
    三是稳定和提高焦炭转鼓强度M40攻关。通过加强对原料煤及配合煤质量的监督管理、稳定原料及配合煤质量、强化焦炉热工操作及管理、强化生产过程监督、加强设备维护检修、提高设备运行率等工作,在配煤成本降低的情况下,稳定和提高了焦炭质量,2001年焦炭转鼓强度M40达到了79.44%。
    四是降低烧结固体燃烧消耗攻关。通过采取稳定生石灰配比、提高点火温度、增设点火保温段、控制燃料粒度、提高废气温度等措施,使烧结固体燃料消耗降到了59kg/t。
    五是炼钢厂综合吨钢“利用品”减半技术攻关。一方面建立高效的信息反馈系统,加强从冶炼轧钢的全过程管理,使出现的质量问题及时得到反馈。另一方面攻关组将2000年产生的利用品进行分类,对量大的缺陷进行了逐一的分析研究,找出发生机理,对症下药,使生产中出现的问题能得到及时控制。在解决150×150段面铸坯(高线用坯)的脱方、提高钢板探伤合格率、提高管钢低倍合格率等方面取得了较好效果,从而使2001年全年吨钢利用品大辐度下降,降到了4.93kg/t。
    六是降低炼钢厂炼钢氧气消耗。重点进行了以下几方面的工作:1.做好堵漏工作。由于炼钢厂吹氧与溅渣护炉采用同一支枪,切换时常常发生漏氧现象,为此制定了氧气消耗定额,以此判断是否漏气,使漏气问题能及时等到发现并处理。2.优化氧枪喷头结构,提高氧气利用率。3.优化装入制度、供氧制度、造渣制度等工艺制度。4.根据理论计算确定分品种氧气消耗定额。通过以上工作的开展,提高了氧气利用率,使炼钢厂氧气由2000年的63.873/t降到了61.27m3/t。
    七是16MnR、高强度船板钢控轧替代正火技术攻关。通过利用控轧控冷理论设计工艺参数,并在实际生产中进行不断改进和完善优化,摸索出了适合高强度船板和16MnR的控轧控冷工艺。有效保证高强度船板和16MnR的性能合格率,减少了热处理量,缩短了产品交货期,降低产品生产成本。2001年共生产5.64万吨,性能合格率达到95.73%。
    八是球扁钢生产技术攻关。主要在完善孔型系统、强化操作和生产管理、降低轧制废品、提高成材率等方面做了大量工作,使产品实物质量明显提高,增强了市场竞争力。全年产量达38981吨,完成攻关目标,并获得《“九五”国家技术创新优秀产品奖》,国内市场占有率达到了70%以上。

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