沙钢今年1-9月份综合节能1.27亿元

2002-11-15 00:00 来源: 我的钢铁
    江苏沙钢集团实施科技创新,开展综合节能,既节约能源,降低生产成本,又保护了环境,可谓节能、环保两相宜。今年1~9月份共节电1416.39万kWh,节约重油3932.7吨,节约柴油19..1吨,节约焦炭56716吨,节能价值达4571.45万元,资源综合利用增收节支8166万元,两项合计共降本节支达1.27亿元。
    沙钢大力推广节能四新技术,搞好节能小改小革。如采用重油掺水乳化燃烧技术在轧钢车间的推广使用,使企业重油节油率提高到3%以上;进一步推广蓄热式烘包器在炼钢车间的运用,在永新炼钢成功采用蓄热式烘包器的基础上,今年又为第二炼钢车间新增了两台蓄热式烘包器,使该车间的柴油消耗从改造前的2.34公斤/吨下降到1.93公斤/吨,1~9月该车间产钢34.22万吨,累计节约柴油140.3吨;对高炉采用富氧及炉内喷煤技术,既提高了铁水产量,又节约了能耗,降低了炼铁成本。
    同时,沙钢还根据实际情况,对炼钢冶炼电耗、轧钢重油消耗、电极消耗、废钢消耗等重点指标确定攻关目标值,并分解落实到各相关部门和车间(工段)进行攻关,定期检查攻关效果,促使节能降耗工作落到实处。今年1~9月份,沙钢平均冶炼电耗为305.98kWh/t,同比下降0.49%,炼铁电耗为80.91kWh/t,同比下降4.81%,炼铁焦比为466.56kg
    /t,同比下降14.85%;轧材重油消耗为28.54kg/t,同比下降4.0%。
    沙钢充分做好资源综合利用工作。对高炉、电炉、轧钢产生的煤气、高炉水渣、含铁尘泥、电炉渣、工业废水等“三废”,分门别类妥然安置,实施综合利用。如将高炉水渣出售给水泥厂制作水泥;将轧钢产生的氧化铁皮、高炉产生的含铁尘泥用作烧结矿原料;利用高炉煤气发电,今年1~9月份共发电7940.33万kWh,同时,采用热能梯级利用技术,发
    电后的蒸汽再用于生产和生活,综合经济效益达5680多万元;将工业废水净化处理,实行闭路循环重复利用,同时配套建设水处理系统,将炼铁、炼钢、轧钢产生的工业废水进行回收,经过沉淀、过滤、去污、去垢,分别制成净循环水、浊循环水等不同水种,再送车间循环使用。目前,工业用水的重复利用率已达93%,1~9月份重复用水1.42亿吨,有
    效地保护了长江水资源,同时也大大减少了取水费的支付。

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