五矿营口中板能耗持续下降

2005-06-21 00:00 来源: 我的钢铁
    五矿营口中板有限责任公司在产量逐月攀升的同时,能源消耗持续下降,能源成本由去年的33.72%控制到目前的28.05%,耗能指标达到国内平均水平以上。这对于国内的中小型钢铁企业来说,是件不容易的事。
    这家企业自2002年以来改组、改制、改造后,已扩建成集炼铁、炼钢、轧钢于一体的钢铁企业,目前,年产钢120万吨的一期工程早已投入生产,与一期同等规模的二期工程正在紧张进行,三期工程也在筹备中,届时,年生产能力将达到500万吨。这家钢铁企业能源消耗种类多、数量大、成本高,需用水、电、煤、重油、焦炭、煤气、氧气等能源20余种,而且随着企业规模的成倍增加,能耗也会激增。
    对于高耗能的钢铁企业来说,综合能源利用水平的高低决定企业抵御市场风险能力的强弱。对此有深刻认识的五矿营口中板公司,通过技术进步与创新、淘汰落后工艺设备、加强“跑冒滴漏”管理等手段,降低消耗。
    在节水上,能用工业水的绝不用生活水,可用循环水的绝不用新水,企业在扩建的同时就配建了日处理能力为2000吨的污水处理系统和10个循环泵站,使污水净化后重新使用,生活水复用率达到96.18%,生产水复用率为96.44%,冷却水循环率为97.81%。
    在利用余热余能上,企业把加热炉汽化产生蒸汽并入供暖管网,用高炉冲渣取代锅炉加热水,仅这两项去年净节省468万元,也免除了蒸汽排放大气所产生的噪音污染。
    在合理使用煤气上,要求各工序所用燃料能用煤气的不用别的,因为高炉在生产中产生大量煤气。他们将高炉煤气用于烧结、球团、石灰窑、锅炉等工序,并外供营口嘉晨燃化公司;将转炉煤气用于烘烤铁罐、钢包。加热炉燃料重油需量很大,每月要4500吨,正准备用煤气替代重油。企业还向省申报利用高炉炉顶煤气余压发电,两台发电机组年发电可达5762万KWH。
    炼铁耗能大,占钢铁企业耗能的70%,因而降低炼铁工序能耗意义重大,而炼铁的主要能耗在焦炭上。在降低综合焦比上,企业克服困难,采取增大富氧、加大喷吹煤粉、提高入炉风温等手段,效果显著。炼铁不必用高纯度氧气,制氧成本很高,企业正准备用变压吸附空气方法制氧,将大幅度降低成本。
    这家企业从未来生存与发展的需要出发,正努力创建资源节约型企业。
    
    
    

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