滦河汉钢炼铁厂烧结机机头除尘设备成功投入使用

2005-08-02 00:00 来源: 我的钢铁
    7月22日,历时10天的汉钢炼铁厂烧结机除尘设备改造工程峻工,并一次试车成功投入使用。它的改造成功,不仅使该厂烧结矿日产比以前提高了300多吨,而且对周围环境的改善了起到明显作用。
    汉钢炼铁厂烧结机机头的两套陶瓷多管除尘器经过近4年的运行,造成机头两级陶瓷多管内瓷管多数破损、除尘管路堵塞、箱体锈蚀漏风等多处问题,难以达到除尘效果,而且还带来一系列不良后果。一方面使烧结作业率降低,造成减产,同时增加了制造费用,使生产成本升高。正常情况下烧结机风机转子可连续运转八个月才更换一次,而汉钢炼铁厂烧结机由于除尘效果不好,致使粉尘颗粒进入风机转子使风机壳体及叶轮磨损严重,使用寿命明显缩短,几乎是每10天左右就更换一次风机转子,做一次动平衡;另一方面,因除尘质量达不到环保要求,影响了周围的环境,而且无形中也加大了烧结员工的劳动强度。因此,烧结除尘设备改造成为炼铁厂今年主要技改工程项目之一。7月13日投资50多万元的烧结除尘改造工程开工,在施工过程中,汉钢公司机动处和炼铁厂为了保证工程的进度和质量,减少烧结机停机损失,他们尽力为施工单位提供施工方便。在要拆除原来的旧除尘设备施工中,因施工现场作业面狭窄,拆下的设备又重,需要大吨位的吊车,机动处就积极协调各施工方实施交叉作业,往往是旧设备刚刚拆下,就马上装车运走,紧跟着新设备就被吊到预定的位置。在此次除尘改造工程中最关键的、改造难度最大的就是新老除尘管道的对口焊接,不但焊口多,且工作量大,新设备出口、进口对接与旧设备管道接口不符,施工单位因嫌麻烦,没有按照工程设计标准进行施工,为图省事就采取对出口、进口管道简单对接的处理方法。炼铁厂负责工程监理的员工严格执行监理制度,每天有专人实施工程监察,发现问题后,他们与施工方据理力争,要求他们必须严格按工程设计标准施工,否则对工程将不与验收。最后施工方不得不按照工程设计要求进行了施工,确保了工程质量。在除尘设备改造的同时,炼铁厂还抓住除尘工程施工之机,对烧结机进行了检修,以确保改造工程完工,设备投入使用后达到预期的除尘效果。在各相关参建单位的共同努力下,改造工程如期竣工,22日23时58分,烧结机点火开机。经试用,新设备除尘效果良好。
    
    
    

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话