宝钢股份1-4月吨钢综合能耗同比下降3%

2006-06-12 00:00 来源: 我的钢铁
    今年以来,宝钢股份以能源管理一体化推进为契机,加大能源管理力度,强化能源指标管理,加强现场能源监测。据统计,今年前5个月,宝钢股份吨钢综合能耗、吨钢耗新水、吨钢耗电分别比去年同期下降了3%、15.7%和2%,余能回收总量则增加14%以上,为企业降本增效作出了贡献。
    年初,宝钢股份瞄准世界先进水平,制订了能源管理三年行动规划,明确了今年的工作目标、重点推进项目。从单体设备节能、工序管理节能、系统节能3个层面入手,加速能源目标管理、节能项目推进、节能新技术应用、能源回收利用、能源介质系统平衡,依靠减少损失、提高能效、系统优化等技术手段,全方位、全工序、全过程地实施节能降耗。
    以宝钢分公司能源管理为样板,加速一体化推进,确保宝钢股份整体能源管理水平稳中有升,已成为各分、子公司的主要工作。继宝钢分公司之后,梅钢公司、不锈钢分公司相继建成能源中心,形成了灵活、有效、及时的能源调度系统。为发挥一体化优势,在环资部的牵头下,宝钢股份成立了节水、节气、节能三个跨厂际攻关团队,加大技术推广,推进系统节能。
    宝钢分公司节能工作一马当先,尤其在节水工作上成效显著。今年,通过加大各生产工序的节水推广力度,进一步强化围厂河水回用、冷轧废水回用、中水回用,串接水利用率持续提高。据统计,今年以来,宝钢分公司吨钢耗新水保持在3.49立方米。
    特殊钢分公司强化节能管理与新技术推广工作。在100吨1号烘烤炉成功应用富氧燃烧技术之后,又计划将这一技术推广应用于其它均热炉工业炉窑。针对炼钢厂、条钢厂和特冶厂这3家主要能耗单位,特殊钢分公司还制订了评价激励指标,通过课题攻关、运用和推广新技术,实现了节能降耗。今年4、5两个月,炼钢吨钢电耗比一季度月平均水平下降了5%。同时,“十五”节水项目成效逐渐显现,吨钢耗水逐月下降,由年初的10.45立方米降至5月份的6.9立方米,仅为去年平均耗水量的一半。
    梅钢公司成立跨部门团队,充分利用高炉和转炉煤气多发电,降低高炉煤气放散率,提高转炉煤气回收率。今年转炉煤气平均回收率比去年同期提高了34立方米/吨,其中,3月份达到100.4立方米/吨,创历史最高纪录。据统计,整个宝钢股份转炉煤气回收率总体上升6.7立方米/吨,高炉炉顶余压发电增加2.7千瓦时/吨。
    不锈钢分公司本着“早实施、早投用、早降耗、早得益”的宗旨,深入推进节能项目的实施,今年40余项节能项目中已有17项结题。其中,“ACC模型闭环管理”项目,实现了加热过程的全自动燃烧,使天然气消耗减少15%。

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话