德胜钢铁水循环率达到95%,年回收煤气9亿立方米

2006-09-29 00:00 来源: 我的钢铁
    云南德胜钢铁公司(以下简称德钢)不断完善节能环保设施,走上了发展循环经济的道路。截至目前,公司在节能环保、循环经济项目建设方面累计投资3.4亿元,所产生的效益占公司经济效益总额的25%,节能降耗“三废”治理和循环利用效果十分显著。
    在固废利用方面,按目前100万吨计算,德钢每年可产生60万吨的高炉淬渣、20万吨转炉渣及废旧耐火材料5000吨。高炉水淬渣是生产水泥的良好原料,德钢将水渣全部销售给周边的水泥厂使用,炼钢产生的钢渣经过分级破碎、磁选回收其中的含铁物料后,集中储存。废旧耐火材料经分类破碎后全部用于高炉铁水沟捣打料,仅此一项每年可创经济效益1000万元。
    在废气治理利用方面,德钢按照环保“三同时”要求,投建了多套粉尘治理设备,在无组织粉尘排放点设置收尘罩、抽风捕集至除尘器处理,将无组织变为有组织排放,使各种除尘器灰回收利用于烧结配料使用。而高炉煤气通过重力除尘、旋风布袋除尘后,净煤气50%用于热风炉,50%用于余热发电,年发电1.5亿度,创经济效益6000万元。
    在转炉烟气一次除尘净化工艺上,德钢采用“OG”系统,已建有一个两万立方的煤气柜,正在实施转炉煤气回收,此项目定于2007年6月完成投用。每年可回收转炉煤气6000万立方米,折合标煤1.6万吨,同时可减少煤气外排对周边空气的污染。德钢下属的煤化工公司年产焦炭60万吨,年回收焦炉煤气6500万立方米供烧结、炼钢、轧钢使用,年节约能源3.7万完吨标煤,此两项年创经济效益5000万元。
    德钢利用高炉煤气压差,建设了一套高炉煤气余压发电(简称TRT),用来代替净煤气管道上的调压阀组,将管道内煤气的动能转变为电能,年发电1500万度,创经济效益600万元,同时大大降低了高炉产生的噪声,经济效益和社会效益十分显著。
    据了解,目前德钢的高炉煤气净化均采用布袋除尘替代湿法除尘,年节约除尘用水1000万立方米。杜绝了过去煤气洗涤水造成的污染,同时干法除尘工艺降低煤气含水量,有助于煤气燃烧和高炉煤气余压发电装置(TRT)运行。德钢在生产过程中产生的废水主要是炼铁冲渣水,其次为地坪冲洗水,两项合计外排水量约为每小时820立方米。为减少水资源的消耗,德钢将所有生产工序都建有冷却、循环设施,冷却水全部循环利用。炼钢、轧钢废水处理后全部循环使用,使水循环率达到95%,吨钢排水量为6.5吨。
    由于水资源越来越紧张、水价上涨,德钢目前正着手建设高炉冲渣水集中处理系统,处理、回用高炉冲渣水,减少悬浮物外排。

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