太钢1号冷线4号电解槽国产化改造获得成功

2006-11-02 00:00 来源: 我的钢铁
    近日,记者从太钢不锈冷轧厂了解到,该厂1号冷线4号电解槽国产化改造获得成功,新电解槽使用情况良好,已稳定运行三个月,基本实现了改造预期目标。
    太钢不锈冷轧厂1号冷线4号电解槽是生产400系不锈钢的关键工艺设备。随着太钢400系列钢种产量加大,4号酸槽已不能满足工艺要求,必须更新改造。4号电解槽使用的是硝酸和硫酸钠,温度变化频繁,原槽体采用钢结构基体玻璃钢内衬结构,因两种材质热膨胀系数不一致,很容易开裂脱层,使用寿命一般是3到4年,而且工艺复杂,施工周期长,更换一次至少需要15天。新的4号电解槽采用PPH结构,与进口酸槽相比,节约200余万元,比传统衬胶结构酸槽贵10%,寿命却延长两倍。同时,使用PPH槽不易泄露,万一发生泄露,焊接后可马上投入使用,不必养护,一般处理时间不超过2个小时,而传统结构酸槽,一旦泄露修补至少需要16个小时。
    据了解,太钢不锈冷轧厂以前采用的PPH槽,全部从国外引进,外方对PPH槽的设计、制造技术保密,不提供任何图纸资料。国内采用橡胶或玻璃钢砖板衬里结构的酸槽价格仅50万元,两者价格相差近6倍。该厂专业人员与国内生产该槽的制造厂技术人员对4号电解槽进行了一周的测绘和计算,终于拿出了一套比较成熟的方案。经过两个月的制造,8月初,国内制作的PPH槽终于运抵太钢不锈冷轧厂1号冷线现场。在完全没有经验的条件下,安装试车取得了一次性成功。
    目前太钢1号冷线已经开始大批量生产400系不锈钢,改造取得很好的效益,为太钢不锈冷轧厂旧酸槽进行国产化改造积累了丰富经验。下一步该厂将对2号冷线4号电解槽、混线3号槽进行PPH结构改造,困扰该厂多年的酸槽泄漏问题,将得到彻底解决。

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