邯钢三炼钢厂8#炉炉龄率先超过10000炉

2006-11-06 00:00 来源: 我的钢铁
    邯钢三炼钢厂8#转炉通过全程实施转换操作模式、优化炉料结构方案,实现了5000炉不补,炉龄率先超过10000炉,累计创效2000余万元,目前该炉炉况仍然稳定。
    过去,该厂转炉炉龄达到1000炉就需要补炉,前期每冶炼15炉就得补一次,每次至少需要50分钟,补炉料耗资2000多元,并且一天就需要补炉1到2次,后期则每班得补1次。不仅造成了补炉料的耗费和生产时间的大量浪费,而且给正常的生产组织带来很大影响。
    去年年底,该厂转换转炉操作模式,优化炉料结构方案率先在8#转炉得以实施。转炉装入制度上,由添加改质剂再装入铁水改为向炉内投入100公斤廉价焦粉后溅渣再留渣,加完废钢后再向下摇炉二次,废钢平铺大面后兑铁水,实现废钢对大面的冷却降温,避免了铁水对大面的直接冲刷,固化了炉衬;冶炼过程中,通过严格铁水、废钢、铁块的装入量,严格铁水测温取样制度,采用四段法氧枪操作模式、声纳化渣技术,用矿石和氧化铁皮球取代萤石,稳定操作实现全程化渣,避免了返干、喷溅,在提高终点命中率,减少终点冷料调渣、后吹的同时,也避免了萤石、长时间泡炉对炉衬的吃损。
    通过一系列措施的制定和实施,8#转炉持续冶炼5000炉不补炉,加上炉龄后期炉况稳定,与过去相比累计降低补炉次数至少400次,折合生产时间至少333小时,以每炉钢冶炼周期36分钟、单炉成坯量110吨、单项工艺吨钢利润300元计算,创效1831万元;同时补炉料与改质剂的大量减少,节约资金也在180多万元。

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