青钢烧结公司确定下半年对标挖潜增产增效实施方案

2007-07-03 11:17 来源: 我的钢铁

为了认真贯彻落实董事长"5.23"讲话精神和集团公司《关于开展降低成本提高经济效益活动的通知》,结合自身实际情况,青钢烧结公司在组织广大干部职工座谈讨论并要求各车间、科室按专业作出今年下半年节能降耗增产增效工作计划的基础上,结合全国同行业前五名的指标完成情况,从质量、能耗、产量三个主要方面制定工作计划和具体措施,确定了2007年下半年"多产烧结矿7.4万吨、吨矿成本下降5元、创全国一流指标"的奋斗目标。

按照2007年1-4月行业统计数据对比,在综合合格率、碱度合格率、固体燃耗、工序能耗、利用系数、日历作业率6项主要指标行业排名中,青钢50平方米烧结机分别排在第2、4、9、3、12、3名;105平方米烧结机则为第5、2、8、5、1、1名。

与2006年相比,50㎡烧结机上述6项指标有4项名次提升,2项下降;105㎡烧结机6项指标较去年相比都有不同程度地提高。

围绕6项技术经济指标的继续优化和实现下半年奋斗目标,烧结公司制定了以下具体措施并层层分解,责任落实到人。

一、综合合格率:在青钢50㎡和105㎡烧结机的综合合格率都排名前5,且与前几名的差距不大的基础上,采取恢复建设一烧、三烧简易混匀料场、对进场原燃料、熔剂进行严格控制、稳定低碳厚料层操作,稳定氧化亚铁含量等措施,力争指标再突破。

二、碱度合格率:目前,50㎡烧结机排名第4,105㎡烧结机排名第2,均在前5名之中,设定目标要争取第1名。烧结矿碱度指标的波动主要是生石灰的成分、特别是外购的生石灰成分波动造成。因此,一是建议集团公司加大生石灰生产量;二是对来源不同的生石灰合理调剂,在3个烧结车间进行优化组合;三是保证新建生石灰破碎系统设备的正常运转,发挥最大生产潜力,使生石灰的成分波动尽量减小。

三、固体燃料消耗:固体燃料消耗是构成成本的重要因素,烧结公司50㎡烧结机排名第9,105㎡烧结机排名第8,与先进水平有一定差距,必须挖掘潜力,迎头赶上。主要措施是:1、对小矿槽进行不粘料改造;试验采用烧结助燃剂,起到提高氧位加速和燃料充分燃烧的目的;把住无烟煤的进厂关,严格执行集团公司对无烟煤的采购标准,同时建议集团公司采购部分质优价廉的焦粉,减少或替代成分不好的无烟煤。

四、工序能耗:工序能耗是衡量产品耗能的综合指标,其中包括管理方面的因素,例如对风、水、电、汽的综合管理,烧结过程的工艺控制、原燃料的质量等方面,青钢50㎡烧结机工序能耗为第4位,105㎡的为第5位,虽然指标较好,但仍有一定的潜力,除了上述降低固体燃耗的措施之外,还要实施封堵漏风和合理调节风量、对料堆喷淋和环境卫生用水系统进行改造等,使多项能耗再降低。

五、利用系数和日历作业率。利用系数是衡量生产效率的指标。由于50㎡烧结机面临大修,对利用系数影响较大。除建议尽快安排50㎡烧结机的大修工作外,对生产过程中影响生产安全均衡运行的机械、工艺设备和系统配置进行改造、优化,减少故障率,简化操作程序。

除此之外,方案还对以下几个方面进行了明确规定:一是选用质量优良的篦条,下半年计划降低到吨矿0.06kg,可节约费用60.67万元,吨矿下降0.21元。二是加强设备管理和备件管理,提高备件自制率和修复率,由2006年的273.78万元,提高到301万元;三是通过技术改造和新技术新材料应用,提高职工日常技术操作水平,力争下半年在完成281.51万吨产量计划指标的基础上,增加产量7.4万吨,节约固定费用333万元,提高高炉入炉配比2-3%,可降低炼铁成本2200万元;四是针对今年原料涨价的不利因素,配合进出口公司多方面联系矿粉资源,力争使烧结矿品位达到56%以上,为炼铁创造有利条件;五是试验使用轻烧白云石替代白云石,成本可下降3.82元/吨。


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话