唐钢股份炼焦制气厂配合煤粉碎工艺改进一举多得

2007-07-18 09:04 来源: 我的钢铁

近日,唐钢股份炼焦制气厂配合煤粉碎工艺改进后,实现了单种煤分级粉碎,降低了配合煤加工成本,进一步提高了焦炭质量。

这厂备煤车间担负着对进厂原料煤卸、堆、取、配、送的任务。老系统的配煤工艺一直以来都是先粉后配,即所有单种煤都必须先经粉碎机粉碎后进入贮煤槽,再进行配煤,不能实现原料煤的选择性粉碎,且为了在保证焦炭质量的前提下,提高弱粘煤和质次价低煤的配入量,实现“粗粮细做”,尽量降低配合煤加工成本,促进这厂全年挖潜增效任务的完成,这厂成立了专项攻关小组,展开了细致、周密的调查研究,最后决定在老系统配煤仓后部加装一台粉碎机,并在配煤仓前、后两台粉碎机溜槽处设计安装了翻板。生产过程中,气煤、瘦煤经原粉碎机粉碎后进入贮煤槽,肥煤、焦煤则通过流槽翻板直接进入贮煤槽,按一定配煤比配好后再经过后部粉碎机粉碎,达到了气煤、瘦煤两次粉碎的细粉,而焦煤、肥煤一次粉碎的粗粉的目的。此工艺改进完成后,优化了配煤工艺,原料煤的粉碎细度合格率由以前的75%提高到90%以上,粉碎细度趋于合理,解决了粉碎细度随着进厂煤细度的不同而忽高忽低的问题;焦炭M40达到了81.6%以上,灰分和硫分得到了有效控制且相对稳定;质次价低煤的配入量由以前的3%提高到8%;粉碎机检修周期由以前的半个月延长到1个月;锤头的更换频率降低;预计年可创效300余万元。


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