马钢小H型钢分厂锯机QC小组攻关硕果累累

2008-03-26 14:27 来源: 我的钢铁

从2007年6月至2008年2月,马钢三钢轧总厂小H型钢分厂锯机QC小组对1号、2号冷锯因换锯片造成停机的原因进行了调查,通过分析找出造成锯片更换频繁的主要原因,是冷却水、锯切工艺、设备问题总量达到了79.5%。他们坚信,通过开展技术攻关,完善锯机冷却水和锯切工艺,提高锯片质量,同时加强操作工技术培训,完全可以使锯片使用量在保证质量的前提下得到降低。

在经过认真调查分析之后,QC小组列出了影响锯切能力的5个因素,就是锯机冷却水能力不足,锯片冷却水嘴位置不正确,各品种锯切工艺不合理,锯机托起装置经常托起不到位,操作工责任心不强。针对上述主要原因,小H分厂迅速制定了对策,并加以实施,如将锯机附近的消防水通过管路引到装在锯罩上的喷嘴上,在锯罩前后分别增加4个喷嘴和2个喷嘴一组的母管,使喷嘴数量由原先的8个增加到14个,以增加冷却面积;制定锯片上线前的检查制度,确保水嘴位置正确;利用每月一次的质量例会和QC小组会议的机会,对当月锯切质量及对策实施过程中产生的问题进行分析讨论,并根据收集的大量数据重新制定锯切工艺参数,同时,对每个规格使用的锯片直径,锯片质量提出要求,对锯切缺陷,锯片磨损,锯片裂纹等开展强力攻关。QC小组针对操作工水平不一的情况,利用检修时间由工程师专门对他们进行理论培训。开展技术交流活动,使锯机岗位工真正了解设备性能,不断提高实践操作技能。同时分厂逐步完善管理考核制度,加大因责任心造成的事故的考核力度,以提高员工的质量意识。

通过实施措施以及锯机岗位作业标准的不断深入推进,作业标准得以固化,锯机锯切能力有了明显的提高。2007年比2006年少更换锯片670片,降低了员工的劳动强度,节省时间资源达10050分钟,同时也将锯片吨钢消耗由5.77元/吨降至目前的3.5元/吨,创造经济效益达107.3万元。(来源:中国冶金报)


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