济钢各单位全力实现降成本目标

2008-04-17 09:29 来源: 我的钢铁

4月份以来,各单位深入落实济钢集团公司部署,紧紧围绕本单位降成本重点工作,明确目标和差距,创新思路和措施,立说立行抓好落实,全力以赴实现降成本工作新突破,力争达到降成本3%的目标,为实现全年效益目标奠定坚实基础。

焦化厂进一步修订完善了《2008年焦化厂绩效管理与实施办法》,确定了“焦油生产小循环、精苯三塔工艺生产、推焦大循环、工程绩效”等重点工作。为确保降成本目标的实现,该厂一是把降成本工作纳入厂领导月度重点工作综合计划,针对降成本工作薄弱环节,大力开展管理创新和技术创新,每项创新措施都有厂领导亲自负责;二是加强对重点成本控制指标的过程管理,围绕20项降成本、增效益关键指标,采取了生产调度会每日落实通报、各工序单位周分析、厂月度总结制度的管理模式,及时分析成本指标要素运行中存在的问题,强化措施,严格考核,确保重点关键指标按期完成。为了提高焦炭产量、稳定焦炭质量,为实现铁前降成本整体目标提供保障,该厂制定实施了汽运煤快速接卸生产组织预案,保证了煤厂腾空后室内煤库供煤的物流组织;针对炼焦煤采购困难的问题,加强进厂煤质量把关和应急配煤结构试验研究,提高了外部市场的应对能力;围绕焦炭全干熄进行攻关,快速解决了影响100吨干熄焦系统稳定性提升的12项技术课题;进一步优化运行时间、操作参数等,缩短了装焦行程,提高了干熄焦系统的装焦量,满足了焦炭全干熄焦要求。该厂针对冬季采暖工作停止后能源大量富余的情况,及时调整焦炉生产管理方式,不仅保证了100吨干熄焦生产,而且增加了蒸汽产量和外送量,促进了发电量的明显提升;同时由于70吨干熄焦的生产负荷降低,其产生的背压蒸汽减少,提高了发电效率,日发电量由7万千瓦时提高到了8万千瓦时。目前,该厂焦炭产量、质量、发电量等各项主要降成本指标均取得了不同程度的突破,降本增益效果显著。

第二烧结厂紧紧围绕提高设备作业率、余热发电量和确保安全生产三条降成本主线分头出击,各项工作取得明显成效。4月份以来,该厂日历作业率稳定在99.01%,烧结矿日产一直保持万吨以上,日余热发电保持在15万千瓦时以上,日消耗炼铁污泥190吨以上、铬渣160吨以上,焦粉单耗、电耗、工序能耗均低于集团公司考核指标。该厂首先从不断提高设备作业率入手,通过有效降低各类停机时间提高生产效率。以实现三个月一次检修为目标开展点检和计划检修工作,以根治设备重点隐患和提高设备运行周期为重点,完善离线点检系统,与上年同期相比,事故明显减少,有效地促进了烧结矿产质量的提高和成本费用的降低。同时,由于余热发电系统操作调整得当,故障停机大大减少,发电量完成集团公司要求,并保持均衡稳定,成为降成本的一大亮点。该厂安全部门通过积极开展“交警式”安全管理模式,执行好项目责任制,规范非重复性作业安全管理,加强相关方的安全管理,确保安全生产无事故,为成本降低提供可靠保障。

炼铁厂根据集团公司提出的增铁保钢要求,调整生产组织模式,把提高铁产量作为重中之重,抓住有利时机,适当提高冶强,深挖各方面潜力,进一步提高炉况稳定性、优化指标、降低成本,坚决打好4月份这一仗。该厂以“稳定生产、降低成本”重点指标竞赛活动为契机,引导高炉转变操作思路,在稳定炉况的基础上提高冶炼强度和产量,围绕“提高煤比、降低焦比”开展攻关,强化高炉精细操作,以优化布料矩阵为手段,通过对炉内矿石、焦炭的分布调整,深入探索提高矿批的操作制度,其中大高炉矿批由原来的40吨提高到44吨以上,小高炉由11吨左右提高到15吨左右,效果良好;开展低硅冶炼试验,通过对炉缸温度、煤气流分布、炉渣碱度、高压操作等调整优化,使生铁含硅稳定降低;进一步开展降返粉工作,加强槽下筛分管理,动态管理筛网,开展分级入炉实验,提高烧结矿有效入炉量;抓住焦炭质量改善的有利时机,大力提高焦丁比,降低焦丁库存。目前大高炉一次焦丁已全部消化;小高炉焦丁比提高到40kg/t以上,每天降低库存100吨左右;围绕大高炉风温达到1200℃以上、小高炉达到1100℃以上的目标,热风炉开展“无波动换炉”竞赛,高炉采取一切措施提高风温使用水平;开展动力系统降成本攻关,加强对水电风气的监督检查考核,杜绝跑冒滴漏等浪费现象,进一步降低动力消耗。多管齐下,促进炼铁指标全面优化提升、成本逐步降低。

能源动力厂认真分析面临的压力,深入挖掘降成本工作的潜力,增强干部职工降成本的紧迫感、责任感。该厂进一步修订内部考核办法,将成本、事故作为考核核心和否决条件;选准突破口,找出薄弱点,从大处着眼,小处着手,进一步加大降成本力度;对于制造费用严格把关,控制费用支出,严格按照计划费用,不超支;努力减少新水提取量,控制环水系统补水,保持适当的浓缩比率;对新增加用户及时填报各类产品供应量,降低吨钢耗水量;降低风机耗电,尽量减少空载时间;加强污泥、氧化铁皮的回收利用。

该厂还加大发电系统保运力度,降低、杜绝故障停机,确保发电系统安全稳定运行;以转炉煤气极限回收和优化供应为突破口,以满足发电29亿千瓦时煤气需求为底线,提高煤气综合利用水平,实现发电量、上网量、上网率明显提高。继续深化混合煤气低热值试验,在确保安全的前提下,继续优化燃机MARK-Ⅴ、MARK-Ⅵ控制系统相关参数,力争将混合煤气热值降到1350kcal/m3以下,最大限度消化高炉煤气。(来源:济南钢铁)


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