天铁炼铁厂加强技术改进 促进富氧大喷煤

2008-09-08 14:13 来源: 我的钢铁

近年来,天津天铁冶金集团炼铁厂相继完成了五座高炉喷煤系统的改造,高炉喷煤水平大幅提高,从2005年到2007年喷煤比始终保持在150公斤/吨以上的水平,在全国同类型企业主要指标对标中,喷煤比始终保持在前三位,有效带动和促进炼铁多项指标的提升。今年前8个月,在同行业煤比降低、焦比提高的情况下,高炉喷煤比完成150.1公斤/吨,创造了可观的经济效益,真正实现了高效化生产。目前公司正在实施混喷工艺改造,投用后,喷煤能力将进一步提高。

高炉喷吹煤粉是炼铁系统结构优化的中心环节,是高炉炼铁节约焦炭、降低生产成本的重要措施。以前,炼铁高炉喷煤是两罐重叠单系列喷煤工艺,生产操作复杂,喷吹设备能力差,计量误差很大,直接影响到煤比的进一步提高,也给高炉炉况的稳定、顺行造成不利影响。近年来,天铁炼铁厂依靠科技进步,通过学习借鉴国内外企业的先进经验,吸收消化先进的技术发明,并结合自身实际进行了技术改造,改进了喷煤生产工艺;完善喷煤自动控制技术;加强喷煤生产管理,取得了显著成效。

首先,在原来的喷吹站增加一个系列,从根本上解决影响喷吹的若干问题,一座喷吹站可保证50吨以上的储煤量。增加一个系列后,一是在日常生产中,一旦喷煤系统出现故障停煤,在喷煤量超过10吨/小时的情况下,仍能坚持喷吹四个多小时,可为高炉变料,稳定炉况赢得宝贵时间;二是两个系列既可轮流喷吹也可以同时喷吹,即可提高煤粉喷吹能力,又可缓解紧张的生产操作形势;三是两个系列一个喷吹,一个装煤,这样就能使喷煤量的计量不再受上罐装煤和下罐装煤的影响,喷煤量的计量将非常准确。

其次,完善喷煤自动控制技术,在喷吹站微机控制程序中,增加储煤罐装煤过程中的煤量计量误差修正程序,并更换高炉喷吹站上下罐之间的波纹管连接,减少了喷煤量计量误差,提高了喷煤量的准确性。

再次,加强喷煤生产管理,完善生产考核制度,通过开展一对一教育培训活动,提高高炉工长和岗位操作人员操作水平,加强喷煤生产过程的检查考核。喷煤工精心操作,保持倒罐时的压力与正常喷煤时压力一致;倒罐后按上罐重量和倒罐期间的喷煤量计算下罐的装煤重量,减少上罐装煤和倒罐期间的喷煤量误差。确保煤粉均匀喷吹,单位时间内喷入高炉的煤粉均匀,喷煤量误差控制在±300kg/h以内;炉缸周围喷吹的煤粉均匀,保证全枪喷吹。(来源:中国冶金报)


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