天铁烧结厂降本增效闯新路

2008-10-23 11:38 来源: 我的钢铁

天津天铁冶金集团烧结厂深度挖掘自身潜力,及时调整和优化原燃料结构,于日前开始实施全进口粉烧结新工艺,在降低生产成本的同时,保持了烧结矿各项技术经济指标的稳定,很好地满足了炼铁生产以及下游工序的需求,在巨大的市场压力面前走出了降本增效的新途径。

据统计,实施烧结新工艺,不仅满足了高炉生产的要求,而且吨矿成本比预算时下降近30元∕吨,烧结矿工序能耗也保持了稳定。

天铁烧结厂通过广泛调研,了解到烧结生产用进口粉的价格低于国内精粉价格200元/吨,决定在充分发挥进口粉的价格优势上做足文章。他们利用国内、国际原料价格的差价,及时调整原料结构,停用价格较高的国内精矿,实施全进口粉烧结。

可是,在烧结过程中,进口粉的软化和融化温度较高,容易导致烧结过程中的燃耗增加,使烧结过程中的烧结矿强度和还原性下降;在有害元素的含量上,进口粉中的磷含量较高,容易影响下游钢产品的质量;同时,进口粉中的三氧化二铝含量高出国内精粉1.5%,容易影响炉渣的流动性。面对这一系列问题,天铁烧结厂利用进口粉良好的粒度组成,进一步提高料层,改善点火布料工艺;加强与相关单位协调沟通,将焦粉粒度合格率由70%提升到75%,达到降低燃耗的目的;通过进一步实施全白灰烧结,发挥了满挡板烧结对降低燃耗的推动作用;通过进一步科学调整白云石配比,在以往基础上提高1.5%,克服了烧结矿中三氧化二铝对高炉炉渣的影响,保持了高炉炉渣良好的流动性;通过在管理上、操作上严格控制烧结终点,合理控制配炭量;增加低磷进口粉的使用量,减少高磷进口粉用量,基本达到了冶炼低磷铁水的目的。通过这一系列针对性很强的举措,保证了全进口粉烧结新工艺顺利实施。

与此同时,天铁烧结厂进一步加大管理力度,全面提升岗位职工的操作水平,实现了全进口粉烧结与全白灰烧结紧密结合,进一步促进了料层的提高;同时,烧结厂进一步优化各项操作参数,提高烧结矿碱度,使烧结矿强度达到了预期目标。在此基础上,适当调整混合料制粒造球工艺,使烧结生产过程中的电能得到大幅下降,吨矿电耗平均下降了2千瓦时,日节电六万度以上。

另外,天铁外经处与原料处充分发挥合署办公的优势,加强与港口、铁路运输部门的沟通与协调,确保烧结过程中的进口粉用量;烧结各部门、各车间密切配合,进一步发挥标准化作业对于稳定各道工序和谐运行的优势,提高翻车机效率,提高各道工序之间的衔接,有效保证了全进口粉烧结的顺利进行。(来源:中国冶金报)


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