鄂钢工序成本明显降低

2008-11-10 09:14 来源: 我的钢铁

面对下半年来日益严峻的形势,鄂钢以降低工序成本为突破口,深挖内部潜力取得一定成效。9至10月份,在限产的情况下,公司累计降低工序成本2000余万元,较好缓解了企业生产经营压力。

降低“三炉”用料结构是降低工序成本的“重头戏”。公司充分发挥配煤、配矿和钢铁料结构优化小组作用,在满足生产需求的前提下,充分利用二次资源,科学调整焦炉、高炉、炼钢炉原料用料结构。10月份,焦化厂发动职工清理煤场,将清理出的底子煤以及除尘焦粉合理配比,在确保焦炭产量和质量的前提下,降低了炼焦煤耗。炼铁厂在入炉矿品位降至56.6%且资源供应质量有所降低的不利条件下,通过精心操作,维护设备,保证了高炉稳定顺行,同时他们加强一级品率攻关,为下道工序提供了优质铁水。转炉厂通过采取稳定铁水和废钢装入量、提高终点保碳出钢能力、严格控制钢水成分、降低回炉钢炉数等措施,有效降低了钢铁料消耗。该厂10月份钢铁料消耗为1095kg/t,比计划降低2kg/t,近两个月来降低工序成本600余万元。

在困难形势下,公司各单位纷纷结合实际,狠抓降本增效专项措施的落实,进一步加大“对标挖潜”力度,改善技术经济指标,降低工序能耗。炼铁厂强化特殊时期的生产组织管理,将主攻焦比作为重点工作之一,充分调动一切力量加强攻关,降低焦比。厂领导轮流值班,深入现场指导工作,技术人员运用科学分析方法,提供技术支持,各高炉工段针对高炉运行情况及时采取应对措施。10月份,在产能未得到充分发挥的情况下,入炉焦比降至330kg/t,比计划降低37kg/t,该厂近两个月来累计降低工序成本逾千万元。烧结厂将提高转鼓指数和降低返矿率作为重点课题加强攻关,严格控制煤粉的破碎粒度和返矿量,改进操作工艺,遵循厚铺慢转、烧稳烧透原则,稳定烧结系统,避免了烧结矿质量波动。10月份24m2和75m2区的转鼓指数分别达到71.23%和76.35%,均超过攻关目标,该厂两个月共降低工序成本约700万元。

各单位还采取“开源节流”双管齐下的方法,充分挖掘潜力,降低工序制造成本。棒材厂大力开展降废减损活动,严格工艺控制,降低坯料消耗,提高综合成材率和产品合格率,两个月累计降低工序成本200余万元。10月份,棒一车间中间废比上月降低了15支,棒二车间成品废比上月降低了48吨。同时,该厂发动职工加大修旧利废力度,降低备品备件费用,10月份,共修理活套、汽缸、裙板油缸、万向连轴器等,取得了人均创效631元的好成绩。(来源:鄂钢)


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话