同煤钢铁公司迸发降本增效创新火花

2009-01-08 14:50 来源: 我的钢铁

钢铁市场疲软,钢价骤跌,流动资金严重短缺,企业现状两头在外……面对全球金融危机对实体经济产生的巨大冲击,同煤钢铁公司依靠管理创新、技术创新,积极开展节支增收活动,取得了去年1~11月份降低成本上千多万元的成绩,广大职工更加坚定了渡过危机的信心。

依靠新技术优化工艺工序

去年,同煤钢铁公司把技术创新作为节支增收的助推器,不断加大技术创新力度,依靠自身优势,苦练内功,小改小革、优化工艺,从而有力地降低了生产成本,增加了企业效益。针对过去炼钢厂使用机烧矿冶炼成本高的现状,从去年10月份公司通过反复试验,改用红泥球替代,每吨钢可节省生产成本6元,全年共节约生产成本近60万元。同时,公司积极改进传统工艺,自行改造了测焦筛分系统,产生的焦丁全部用在高炉与焦炭冶炼,使焦丁得到了合理利用,节约了能源。同时,改用外购焦粉,降低了采购成本和烧结矿的生产成本,据统计,仅此项技术改造可为企业节约资金100多万元。

在此基础上,他们还引进新技术,对炼铁系统实施高炉富氧喷吹煤,既提高了喷吹煤比例,又降低了焦比,生产成本得到了有效控制,仅此一项全年共降低生产成本130多万元。

开发新品种提高企业效益

去年,公司针对产品结构单一、技术含量和附加值低以及效益不佳的现状,积极开发新的品种钢,专门成立了品种钢课题攻关组,通过反复试验,全年共研发出三大类(低碳低硅类、三级螺纹类、硼钢类)六个品种钢,其中品种钢Q195、SD390、HRB335+B已开始批量生产,此三种品种钢的生产为企业增加效益近60余万元。

同时,他们还把过去六米以下的钢坯制作成三米,按正品出售,仅此一项全年为企业创收450多万元。过去,六米以下的钢坯在市场销售中都作为废坯低价销售,企业销售利润受损,针对此类弊端,他们通过努力,减少了企业损失。

清仓利废盘活现有资金

去年4月份,同煤钢铁公司加大改革创新力度,取消了原来的二级库,专门成立了物流中心,把物资统一由物流中心管理,废弃物资得到合理利用,盘活了库存资金,全年共节约采购资金近500万元。

同时,他们大力开展“修旧利废”活动。烧结厂把烧结矿废弃物——红泥和除尘灰集中回收利用,适当配加到烧结原料上,除消化了当月的红泥、除尘灰外,还逐步消化了往年的红泥,一年共消化红泥2.5万吨、除尘灰1.66万吨,有效地降低了生产成本,为企业增加效益240余万元。并通过修复、重组、调整托辊、利用废旧电缆、皮带机、废旧钢材,全年共完成修旧利废项目10项,节约生产成本50多万元。炼钢厂修复旧弧板和钢水中包以及切断阀,利用废旧钢板,全年节约资金180万元,炼铁厂通过修缮直吹管、回收废旧钢材,全年共完成修旧利废8项,为公司节约资金30多万元。

严抓进口关提高原燃料质量

去年,公司把严抓原燃辅料进口关工作放在突出位置,严格控制大宗物资质量。公司改变了传统的取样方式,在进厂取样的基础上,增加了现场取样程序和随机抽样方法,在检验过程中,两种样品分别化验,尔后对比。同时,对送样化验的样品进行上锁,避免了人为操作现象的发生,为企业挽回经济损失225万元。其次,针对过去焦炭筛分系统中存在焦粉大、企业损失严重的弊端,公司于去年对筛分系统进行了改进,既控制了焦粉的合理数量,又减少了企业损失,据预测,仅此一项改造全年为公司减少损失上百万元。(来源:大同日报)


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