武钢炼铁总厂力降生铁成本达国内先进企业水平

2009-04-09 15:45 来源: 我的钢铁

3月份,武钢炼铁总厂积极承接公司争创“四个一流”技术经济指标,采取创新举措,将入炉焦比降至309.9公斤/吨铁以下,达到国内先进企业水平。

据业内人士介绍,在高炉冶炼中,少用一吨焦炭即可节约资金900余元。在确保高炉炉况稳定的基础上,以相对低廉的煤粉代替部分价格昂贵的冶金焦,从而降低入炉焦比,通过多喷煤、少用焦降低生铁成本。

去年底,炼铁总厂在大幅降焦上作了大量尝试,但受原料条件的影响,高炉炉况不太稳定,虽然个别高炉焦比大幅降低,但全厂入炉焦比仍在329公斤/吨铁左右徘徊。

今年3月,该厂以确保炉况稳定为前提,针对高炉实际,制订了提高煤比激励考核办法,将煤比完成情况与职工工资考核挂钩。狠抓喷煤管理,强化煤场考核,勤调煤枪,使喷煤燃烧达到最佳效果。3月份煤比较去年提高15公斤/吨铁左右。

各高炉苦练内功,在节能降耗上开展攻坚,提高热风温度;在突出炉况稳定基础上,优化高炉布料,提高煤气利用率;提高操作精度,推行精细操作,在炉前推行量化管理;均匀稳定使用小焦资源,达到降低成本的效果。

该厂定期向各高炉通报矿石价格异动情况,3天公布一次指标完成情况,推进指标创新滚动计划的完成,并将历年来各高炉月度、季度、年度最好指标及其他钢企先进指标整理下发,让大家学有榜样、赶有目标,做到根据自身实际寻找最适宜的操作制度,在提高煤比、降低焦比上寻求突破。

四高炉年修开炉,该厂科学制订停、开炉方案,在炉顶压料上采取新的技术措施,首次尝试开炉后第一次铁就过砂口的操作,使保产力量达到最佳配置,在年修开炉后8小时内恢复高炉正常生产,取得武钢历史上最快的年修开炉后炉况恢复速度,确保月降焦目标的实现。

全厂上下齐动员,将降低炼铁消耗的理念落实到基层;各高炉炉长纷纷立下军令状,发动全体职工参与到“增煤节焦”劳动竞赛中。设备系统充分利用现有生产模式确保设备作业率,合理安排高炉定、检修,做到生产、检修两不误。

3月底,该厂再次吹响“降焦”集结号,针对公司下达的4月份入炉焦比降至305公斤/吨铁目标,制订了更加详细的措施和分档考核指标加以实施。4月1日,入炉焦比达到302公斤/吨铁,实现了当月开门红。(来源:武钢)


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话