本钢六号七号高炉焦比连创新低

2009-06-23 09:14 来源: 我的钢铁

经过炼铁厂科技人员的努力探索、大胆实践,本钢六号、七号2850立方米高炉焦比连创历史新低,5月份,六号高炉焦比为341公斤/吨,七号高炉焦比为342公斤/吨,6月份至今,两座高炉的焦比分别为336公斤/吨、338公斤/吨,再创历史新低。

本钢六号、七号高炉分别建于2004年、2005年,同体积,同结构,就像两个“孪生兄弟”。两座高炉投产后,焦比水平不是十分稳定,最高时达到460公斤/吨左右。焦比作为高炉生产过程中的一个重要技术经济指标,是炼铁生产中需要进行控制的主要目标之一,焦比越低,炼铁工序的成本也就越低。由于本钢高炉外围原料条件波动大,炼铁原料品种多,如酸性料矿球品种就有自产矿、地产矿和进口矿之分,成分不一样,理化性能不同,操作困难,给高炉带来一定影响,焦比居高不下,成为一直困扰两座高炉生产的问题。为解决这一问题,炼铁厂科技人员一直致力于高炉焦比攻关,经过不断实践,到去年10月份,两座高炉焦比已经降至380公斤/吨左右,但是焦比至此徘徊不降。

炼铁厂科技人员通过到兄弟单位取经,打破常规,大胆实践,采用大批重操作,使七号高炉率先打破僵局。以往,这两座高炉每个批重都没有超过60吨,这是炼铁人几十年摸索出的经验。改变批重是向传统的炼铁技术挑战,很多人不理解,认为行不通。而七号高炉科技人员也承担着风险,一旦批重增加以后,高炉不顺,炉况失常,造成悬料、崩料,使炼铁产量大幅度下滑,责任重大。而此时正值全球性金融危机全面爆发,集团公司迫切需要大幅度降低成本。七号高炉科技人员以高度的责任感,果断地采用了大批重操作。他们首先进行大批重实际技术验证,摸索出规律,矿批重由过去的60吨/批逐渐上升到66吨/批,最高达到76吨/批。

在高炉矿石批重大幅增加的基础上,他们对焦炭批重适当调整,有效降低了焦比。由于大批重生产,焦炭在炉喉处的厚度由以前的0.46m提高到现在的0.63m,提高了焦炭在块状带、软融带焦炭层的厚度,使煤气流顺利通过,降低压差,实现了高炉操作稳定。此外,大批重操作增强了高炉适应外围的能力,在高炉稳定运行的基础上,降低焦比提高了煤比,使煤气流稳定通过,加大煤气与矿石的接触面积,提高了高炉煤气利用率,使七号高炉焦比连续7个月大幅度降低。六号高炉也紧随其后,采取了七号高炉的降焦比的措施,使焦比大幅度下降。

全风温是两座高炉降低焦比的另一法宝。传统炼铁技术常用风温来调节炉况。两座高炉采取全风温后,能够补充一部分焦炭的热值,节省了焦炭用量,同时减少了影响高炉波动的因素,可以更明确地查找影响高炉稳定的其他因素,对进一步强化高炉操作提供了更深的指导意义。(来源:本钢)


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