新钢钒冷轧厂上半年降低成本630万元超计划130万元

2009-07-17 08:34 来源: 我的钢铁

面对严峻的市场形势,新钢钒冷轧厂在引导职工树立过“紧日子”和“挖潜增效”的意识和观念的同时,加强“成本全面预算管理”和“品种当量成本”管理,积极开展技术攻关活动,不断优化改进工艺,降本成效突出。上半年,节约成本630万元,超计划130万元。

上半年,受金融危机持续影响,冷轧产品价格下滑,新钢钒冷轧厂面临合同不足、部分机组长时间停机,效益受损的严峻形势。为此,该厂把降本工作作为减亏、控亏、扭亏的重要手段,自我加压,引导职工树立过“紧日子”的意识和观念,促进全体职工投入到“挖潜增效”的各项工作中,从点滴之处节约。加强“成本全面预算管理”,将各项成本指标逐级分解到各科室、车间、班组,全面控制各种费用支出。优化生产组织,在合同不饱满的情况下,对全线停机或间断停机的机组,除采用集中开停机外,充分利用电价差异,尽量安排低电价时段生产;做好品种当量成本预算,根据各规格品种的工序单耗和综合成本,科学安排生产,确保了产品效益最大化。配合大学院校和钢研院所,加强新产品和效益品种的开发和攻关力度,从工艺攻关入手,着力解决影响成本的关键因素和制约环节,降低了消耗,如光整液、平整液消耗等。以“机组不产生新质量缺陷”为目标,加强全员的质量过程控制,减少和杜绝机组的废次品,降低了质量成本。加强介质的管理,对停机和间断性停机的机组,除保证机组设备功能本身用介质外,其它介质全部关闭,降低了介质消耗。加强废次材的综合利用,在精整机组间断停机期间,加大废次材的手工分选力度,使综合成材率提高了0.3%。改进优化包装工艺,在不影响产品形象和外发质量的前提下,将板包装原使用的三根方管中间一个分管用一根复合木取代,每包节约费用43.9元,此项全年可降成本131万元。(来源:攀枝花日报)


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