首钢长钢多途径降低炼铁成本

2010-01-12 08:43 来源: 我的钢铁

首钢长钢炼铁厂全方位拓宽降本增效途径,通过废物再利用、技术改造、工艺创新实现降本增效目标。截止去年12月,全厂喷吹煤比达到吨铁185公斤、焦比吨铁310公斤。

工艺创新降焦比。该厂在提高煤粉燃烧率上做文章,创新工艺操作。新建9号高炉煤比突破吨铁190公斤后,煤粉在高炉内的燃烧率降低。为此,他们将喷煤弯管的垂直高度由原来的1米增加到2.4米,在保证煤粉均匀分配的基础上,将原来的单风口单枪的喷煤方式改为单风口双枪的喷煤方式,喷枪数目由原来的23根增加到33根,成功实施了双枪喷煤,降低了焦比,取得效益最大化。

科学配“灰”降成本。除尘灰作为高炉炼铁的附产品,以往都被当作废品外排。炼铁厂职工以此为突破口,优化配煤技术,将每月产生的近4500吨除尘灰与原煤按一定比例混合后重新喷入高炉,变废为宝,进行二次利用,降低吨铁成本,每月降低生产成本百万元。

技术改造提质降耗。进入去年四季度,炼铁厂加大内部挖潜力度,依托技术创新,对喷吹设施进行小改小革,改造后磨煤机的台式产量由原来的33吨每小时增加到36吨每小时,提高了喷吹煤粉质量。随着8号、9号高炉小时喷煤量的不断增加,喷枪堵塞现象严重。炼铁厂开拓思路,组织人员分别在8号、9号高炉喷吹总管的切换阀后增加了一个DN15的调节阀,调节倒罐时气量的波动。改造后,稳定了倒罐气量,解决了倒罐时因喷吹气量波动大,造成频繁堵枪的问题,堵枪次数由原来的每班十多根降低到每班三根。同时,针对制粉过程中堵筛严重的问题,开拓思路,利用高炉检修机会在1号布袋系统6号箱体内部风道处增加一块导流板,从而有效均衡1号、2号振动筛的筛粉能力,解决了1号振动筛容易堵筛的问题,增加了磨煤机的台式产量,降低了煤粉的制造成本,同时也大大减轻了职工频繁清筛的劳动强度。(来源:首钢日报)


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