新钢集团特钢公司下降成本近亿元

2010-02-24 09:27 来源: 我的钢铁

新钢集团特钢公司面对严峻的形势,坚持眼睛向内,苦练内功,通过对标挖潜、技术攻关和推行标准化规范化操作,技术经济指标大幅改善,工艺成本有效控制,2009年变动加工成本下降9520万元。

对标挖潜改善指标

新钢集团特钢公司是一家有着近50年历史的企业,生产的空速管曾经填补了国内空白,获全国科技大会奖;卷尺用冷轧钢带、琴钢丝获国家银质奖;山凤牌钢丝为我国长征2号捆绑式火箭发射做出了贡献。然而,受金融危机的冲击,以及自身装备现代化水平不高、技术工艺相对落后,导致炼钢、轧材成本居高不下等因素影响,去年生产经营极其艰难。为了求生存图发展,特钢公司把改善指标作为降成本的切入点,对照历史最好水平和同行业先进指标,推行标准化规范化操作,发挥人的主观能动性,挖掘潜力。严格按照“已达到的指标坚决不能后退、已做好的工作坚决不能后退”的要求,狠抓指标改善和工序降本。

电炉炼钢,是特钢公司的一个关键工序,技术经济指标长期以来在全国同类企业中排名靠后。他们在企业生死存亡面前,上下拧成一股绳,充分利用铁水供应较为稳定的条件,加强现场调度,增强岗位责任;优化炉料结构,加快冶炼节奏,?s短冶炼时间;强化绩效考核,减少操作和设备故障,主要指标明显进步。2009年,钢铁料收得率89.64%,同比提高1.61个百分点;冶炼电耗211.53千瓦时/吨、氧化53.94立方米/吨、电极耗2.23公斤/吨,同比分别下降113.51千瓦时/吨、10.71立方米/吨和0.48公斤/吨,其中氧化达到国内中上水平。

特钢公司型钢厂、冷带厂、型材厂等轧材系统克服坯料和订单不足等困难,在生产处于开开停停的状态下,发扬亮剑精神,只为成功想办法,不为失败找理由,做到开就开好、停就停死,提高有效作业率。型钢厂在停产180天的情况下,指标不退反进,其中,煤耗85.83公斤/吨,与上年同比下降了31.95公斤/吨;球扁钢成材率75.73%,同比提高了14.32%。冷带厂钢丝电耗767.59千瓦时/吨,同比下降了73.47千瓦时/吨。

开展攻关控制过程

为实现降本目标,特钢公司成立了降本攻关领导小组,各单位也成立了相应的攻关活动小组,层层传递压力,层层分解指标,把成本考核到厂、车间、班组和个人。公司每月召开一次成本活动分析会,厂每半月开一次,车间每旬一次,班组每周开好一次成本核算分析会。对成本超支的,要进行分析,查找原因,并制定整改措施。攻关过程中,各单位结合装备工艺等实际,以“点题攻关”劳动竞赛、小改小革、合理化建议等手段,调动积极性,发挥聪明才智,解决生产上的重点难点,提高产量、提高质量、降低消耗。型材厂通过对加热炉炉筋管包扎,有效解决了炉子加热能力差、炉子使用周期短等难题,去年煤耗105.39公斤/吨、球扁钢成材率84%,两项指标均创历史最好水平。

强化生产过程控制,对每一个品种规格的成本数据进行动态跟踪,是新钢特钢公司做好降本工作的关键环节。特钢公司各单位都设立了成本核算小组,每天准确统计出本单位车间、班组的成本完成情况,进行分析并公布结果。同时,进行成本风险预警。由于成本直接与员工收入挂钩,增强了主人翁意识,班组在组织生产中不再是做了算,而是事前对成本核算好,再投入生产。如,电炉炼钢实行成本核算前,炼钢工在合金、保护渣、吹氧等方面,往往凭经验,随意性大,大手大脚,造成浪费。如今,他们每炼一炉钢,针对不同钢种,添加的炉料都要经过精确计算,从而做到降成本“西瓜要抱,芝麻也要捡”。这种人人关心成本,勤俭节约的良好风气,推动了变动成本的大幅下降。2009年,该公司电炉炼钢吨钢成本下降215.47元,累计降低成本6715万元;轧材吨材下降90.3元,总计降低成本2805万元。(来源:新钢)


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