莱钢焦化厂打好“低碳牌”

2010-05-13 11:20 来源: 我的钢铁

近年来,山东钢铁集团莱钢焦化厂3套干熄焦系统余热余压的利用效率明显提高,保障了干熄焦系统高效低耗运行,月平均干熄率保持在98%以上,每年蒸汽发电量达4亿千瓦时,可节约14.6万吨标准煤。

该厂3套干熄焦系统运行至今已实现连续稳定生产,并逐步向大型化、自动化和低能耗方向发展。但由于干熄焦系统复杂,运行控制要求较高,在实际生产过程中存在诸多影响高效运行的问题。对此,该厂不断对影响系统顺行的问题进行系统攻关。如何优化水循环系统是提高热能循环利用及蒸汽发电的重中之重,也是实现降本增效的重要措施。针对这一问题,该厂成立专题攻关组,利用3套干熄焦系统年修时机对水汽系统进行特护,同时进行反渗透技术改造,彻底解决了除盐水产生量低的问题。除盐水系统产水率由原来的60%提高至65%,以每小时产水90立方米计算,每小时可节约11.5立方米新水,1年可节约新水消耗成本496800元。

近年来,莱钢出现蒸汽供应紧张情况。为此,该厂利用新材料和技术,对2号干熄焦锅炉入口拱顶浇注料进行技改,用高铝致密浇注料代替以往的耐火和保温浇注料。同时,把在锅炉入口的两层陶瓷纤维石棉毡,用U型不锈钢与上部铁板焊接,不但可以起到代替保温浇注料的作用,还确保了干熄焦循环气体系统的正常运行。据该厂有关负责人介绍,目前该厂3套干熄焦系统年可减少51万吨的二氧化碳排放量、产生蒸汽160多万吨,为推进莱钢低碳经济发展打下了坚实基础。(来源:中国冶金报)


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话