包钢稀选厂多策并举降成本

2010-06-25 14:41 来源: 我的钢铁

年产量从10万吨跃升到22万吨,尾矿品位从5%以上降至2.5%左右,包钢稀土稀选厂的一升一降,彰显出巨大的经济和环保双重效益。近年来,稀选厂依托技术工艺改造升级,实现了资源的节约和回收再利用,即使在原材料涨价、能源单价翻倍上涨等不利条件下,单位生产成本依然降低了120元。

用新式低耗高效设备代替原有老旧设备,通过优化工艺流程和整体工艺配套提高原料利用水平,是稀选厂成本管理的重要举措。稀选厂第一道工序是对选矿厂选别后的强磁中、尾矿进行浓缩。以前浓缩机采用机械驱动,功率为45千瓦;现在采取国内最先进的液压驱动,能耗仅为15千瓦,而且设备运行更加平稳、浓缩效果更好。对于选矿企业来说,密如蛛网的矿浆输送管道就像血管一样重要,哪个环节出现渗漏,都会影响生产。由于长年受矿浆冲刷,管道磨损严重,一旦破损,必须停产更换。在更换过程中,为防止工艺中断,其余设备还要照常运转,水电等动力能源都要发生无效损耗,却生产不出产品。经过反复研究,稀选厂采用高分子复合管对管道进行更换,在各类箱槽和浮选机上采用耐磨材料,使设备整体寿命提高了三倍以上。浓缩后的矿浆进入浮选机前,需要用蒸汽对入选矿浆进行加热。以前,采用低压蒸汽,温度仅有100多摄氏度,蒸汽耗用量大,加热效率低;现在采用中压蒸汽,出口温度可以达到300摄氏度以上,蒸汽用量可节省一半,经济效益可观。为使降成本达到一个全新层次,稀选厂还建成一条年产4.5万吨稀土精矿磁矿工业化生产线,投产即见效,开创了包钢大规模工业化利用磁矿尾矿的先河,大大提高了原矿利用率,为白云鄂博矿综合利用开辟了新的途径。(来源:包钢日报)


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