邯钢炼铁部“三管齐下”降成本

2010-07-15 09:44 来源: 我的钢铁

为实现挖潜增效新目标,邯钢炼铁部以原料市场价格变化为着眼点,根据物料品种价格发展趋势及时调整各生产工序配料结构,通过优化高炉炉料结构,调整烧结原料配比,降低球团外粉比例,6月份降低生产成本1072.8万元。

该部针对当前国外原料普遍涨价的市场形势,从优化高炉炉料结构入手,全面降低高炉炉料中进口生矿的含量配比,同时使用价格相对较低的球团矿、烧结矿替代。目前,5号、7号高炉和3200立方米高炉炉料中南非矿、澳矿配比已从10%降至5%,4高炉去掉全部进口生矿,球团矿由18%提至21%,缺口部分由烧结矿补足。此种炉料结构模式使吨铁成本降低8元,每月降低铁水成本480万元。该部4座高炉通过内抓精细化操作,外抓出铁组织,积极克服炉料结构改变后入炉品位降低,渣量大等困难,使高炉及时适应变化调整,继续保持稳定顺行局面。

为降低烧结矿生产成本,该部根据烧结矿原料配比中巴西粗粉、巴西特粉全线涨价的实际情况,及时调整原料配比,将巴西粗粉配比量由17%调至12%,巴西特粉配比量由22%调至14%,同时用价格相对较低的蒙根塔拉、邯邢精粉、涞源精粉、石家庄精粉等国产精粉替代,使混匀料吨矿成本每吨降低6元,每月降低烧结矿生产成本费用420万元。针对配料调整后,带来烧结透气性变差、结块率降低的不利影响,该部3个烧结车间积极应对,采取调整水份参数,改变九辊转速,加大物料分析,改造松料器结构,保证料柱垂直方向和透气性均匀。在工艺操作上,严格控制BTP温度,实时监控烧结过程负压和废气温度变化,缩小水份控制范围,从而稳定各项控制参数,保证烧结矿质量稳定。

该部还参照原燃料市场价格变化,适当减少球团矿配料中的外粉比例,降低生产配料中所需的乌克兰粉、巴西造球粉、智利粉配比含量,由价格相对较低的本地酸精替换,使球团矿生产成本每吨降低8元,每月降低球团矿生产费用172.8万元。该部球团车间针对提高本地酸精配比后造球过程不易控制、返料量升高的情况,及时调整造球参数,强化岗位操作,提高成球率,全力确保球团矿产量、质量满足高炉需要。(来源:邯钢)


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