敬业集团新技术提高烧结效率

2010-10-15 11:00 来源: 我的钢铁 作者:沈一冰

据敬业集团官方网站10月14日消息,烧结厂在冶炼烧结过程中是用点火装置点燃含有燃料的铁矿原料,并采用反烧的方式进行烧结。在此过程中由于温度较低的助燃空气直接接触上层矿料,使上层料行成较硬的板结层。其作用阻碍空气进入,使得烧结反应速度低,产量下降。

经研究,敬业集团采用烧结机料层透孔装置。其工作原理为:钎子在辊轮自重及重砣的作用下,压在烧结机料层上,钎子刺破板结的料层,形成横向成排纵向错位的空洞及裂纹。同时在运动料层的推动下辊轮旋转,刺破作用循环进行,使得板结的料层形成连续的孔洞。目前已在2#105烧结机上使用,使用效果非常好,料层均匀的孔洞和裂纹,减少了空气阻力,使烧结速度加快,提高烧结效率。

此外,据我的钢铁网了解,近期敬业集团解决了环保除尘这一困扰铁前生产的难题。105㎡烧结机头电除尘原极板振打效果不好,影响电场正常工作,严重影响烧结生产。经研究,该厂先在1期105㎡烧结机头电除尘器上加装一种新型清灰技术——声波清灰装置,利用声波的压力波动和周期性波动能量进行清灰。

经过一段时间的安装调试,8月21日1期105㎡烧结机头电除尘调试完毕并正式投用,使用后除尘效果良好,烧结厂将把此项新技术逐步应用到其它电除尘器。


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