攀成钢吨铁成本降至2409.03元

2013-01-30 09:25 来源:钢联资讯

2012年,攀成钢在前所未有的严峻形势面前,紧紧围绕“对标优化指标、对标降低成本”这一中心,在逆境中奋进,在困难中拼搏。

为确保对标挖潜取得实效,该公司从生产流程的“龙头”开始对标。“以先进企业指标为标杆,找出自身存在的短板,制定切实有效的方法。”攀成钢炼铁厂厂长陈定钧深有感触地说:“对标就是对准先进指标、找准自己差距、抓好措施落实。”

成本,成本,成败之本。一场对标降铁水成本的攻坚战迅速在攀成钢打响,他们迅速将铁水成本压力传递到每一座高炉、每一道工序、每一个职工。

数据显示:攀成钢吨铁成本由2012年初的3401.94元/t降至当前的2409.03元/t,吨铁成本净降992.91元/t。铁水成本的大幅度降低,促使了高炉一些标志性经济技术指标的优化。

找“短板”系统对标

对标挖潜就是把对标的重点放在瞄准先进企业上,按照对标管理理念,对比标杆找差距,对照标杆提问题。尽管攀成钢近年来生产水平有所提高,但与标杆企业如威钢、新钢业等相比,仍存在不小的差距:威钢高炉利用系数、风温等技术指标较好,而焦比则以新钢业为最优,入炉品位以新钢业为最高。

差距就是潜力,就是努力的方向。找准了标杆,重点在寻求突破,力争缩小与先进企业之间的差距。他们牢牢抓住影响成本的关键环节,选择重点,精心对标,努力赶超。各个工序找到与成本关联最紧密的指标,进行技术攻关,持续优化指标。

该公司炼铁厂树立高炉顺行的操作理念,以工序优化促进全系统优化为重点,促进高炉稳定顺行;从厂到车间层层传递压力,按照标杆企业指标水平,把指标分解落实到班组。风温指标考核高炉车间,设置入炉风温考核基数为1100℃,月平均达到考核基数奖励高炉车间400元;喷煤比大于130kg/t,高于130kg/t奖励高炉车间300元/kg。

2012年前11个月,通过扎实有效地开展对标活动,该公司吨铁成本与对标企业新钢业和攀钢钒相比,已从对标初期高出205.12元降低到47元,效果十分明显,仅此一项就降低铁水成本3.87亿元。

练内功强“筋骨”

作为该公司生产“龙头”的炼铁厂,对标指标的优化是降低整个攀成钢生产成本的重点和关键。

该公司炼铁厂的辅助和主体生产机组众多,在对标中将“成本做低”的理念植根于每个职工心中,体现在日常降本行为中,实现原料、熟料、高炉三大系统无缝衔接。

众所周知,炼铁的直接材料和燃料成本占了整个铁水成本的89%左右,因此要降低铁水成本,降低直接材料费用和燃料消耗就是最有效的手段。

在攀成钢,钒钛矿冶炼已有历史,考验的是炼铁全系统的整体管控能力,绝非简单的配料数据叠加,对烧结、高炉调剂和外部的保障等都有极高要求。

针对高炉系统钒钛矿冶炼“热不得、凉不得、憋不得”的特点,炼铁厂通过走出去、请进来的办法,悉心消化吸收同行经验,抓好炉前渣铁排放,抓好操作稳定,抓好系统的无缝衔接,使钒钛矿冶炼实现“三大突破”,均创历史纪录:钒钛矿配比从42%上升到50.77%,3号、4号高炉钒钛矿配比连续3个月站稳51.5%;钒钛矿使用从8.5万吨上升到12.5万吨,创单月最高纪录。

念“真经”求超越

钒钛矿冶炼降低了铁水成本,但较之标杆企业铁水成本,运输费用不容小视。怎么办?寻找并使用经济适用矿,置换进口矿和其它价高矿种,是降低铁水成本的关键。

找准标杆深入对标,是对标挖潜取得实效的关键。该公司炼铁厂的利用系数、风温对标威钢,而焦比则对标新钢业。他们优化炉料结构,加大性价比高的矿石的使用量,兼顾经济性与适用性,大量使用南江精矿和钒钛磁铁矿等。抓好褐铁矿使用的试验开发,充分利用烧结能力富足的有利条件,在进行褐铁矿冶炼试验的基础上,携手供应部开辟平川褐铁原矿,并建成原矿加工的第三线,使褐铁矿的采购和在烧结系统的配加成为可能。同时,克服褐铁原矿含粉重、加工难度大的困难,使褐铁矿的配加比例逐月增加,目前已达18%,既摸索出褐铁矿的冶炼特性,又检验了烧结机组的新品生产能力,为今后褐铁矿比例提升到20%乃至30%提供了条件。利用性价比高的昌都矿置换进口矿,并对昌都矿与褐铁矿收货、卸车、破碎形成有效监控,为炉料结构的优化提供了保障。

通过系统对标,目前,攀成钢高炉经济技术指标与标杆企业相比,焦比指标比新钢业低5kg/t,利用系数比威钢高出0.1t/m3.h。


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