八钢优化一套设备提高三倍效率

2013-04-01 10:51 来源:钢联资讯

八一钢铁金属制品板簧公司通过设备改造攻关和优化产线生产工艺,日前,成功使“互力牌”板簧生产效率提高了三倍。

在全国享有良好声誉的八一钢铁“互力牌”板簧,作为国内重型卡车的主要配套产品,由于产线工序多,人工劳动强度大,安全隐患多,设备维检费用高,且生产过程中冷加工产生的应力,时常导致板簧产品中心孔疲劳断裂等现象的发生,生产效率一直不够理想。为此,在经理孙铁带领下,金属制品板簧公司成立了以工艺、电气、机械等10余名专业技术人员组成的技术改造攻关团队,通过对PLC在线编程控制推料机械手、送料机械手、定位装置及冲床等数据的优化,并改变将原用立式钻床加工板簧片中心孔的方式,使板簧生在热处理淬火前实现在线自动热冲孔。

设备改造完成后,经过四个月的生产调试,目前已进入稳定运行、正常生产状态,不仅生产效率提高了三倍,而且劳动强度大幅降低。

据介绍,该技术改造项目投入资金仅20多万元,而每年可为企业降低生产成本达70万元以上。(


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