攀钢吨钢指标在优化中提升

2013-04-17 08:54 来源:钢联资讯

“吨钢成本在去年基础上再降35元。”这是攀钢钒冷轧厂年初领到的“大红包”。

开年以来,该厂全方位推进降本增效工作,吨钢成本持续下降。2月份,该厂吨钢成本较去年下降了35.21元,率先完成了月度降成本目标。

3月份,冷轧人再接再厉,吨钢成本在2月份的基础上再降2.03元,总体较去年下降了37.24元之多。

成绩的背后,凝聚了冷轧人辛勤的汗水。

质量:吨钢废次品低至4.66公斤

冷轧厂3月份质量通报显示:当月生产过程和产品实物质量总体稳定受控。过程管控是提升产品质量的重要途径,从年初开始,该厂便设立了提高连退产品表面质量及性能稳定性、降低罩退产品氧化色缺陷、冷轧产品锈蚀缺陷综合治理等3个攻关项目,涉及4个指标,旨在解决重点产品的质量问题,提升质量管理水平。

为减少冷轧板卷锈蚀现象,该厂加强平整斑缺陷及平整液消耗控制,规范涂油质量过程控制,使锈蚀异议率仅为0.44‰,远低于1.3‰的控制目标。

“从冷轧产品的Ⅰ组品率到质量降级改判率,再到综合成材率、质量异议率,各项质量指标均稳定受控,且全部完成奋斗目标。”说到质量指标的优化时,该厂生技室负责人高兴地说。

在3月份的多项指标优化中,影响罩退产品Ⅰ组品率的主要缺陷平整斑得到有效改善,较上月降低了0.98%,从而促进了罩退产品Ⅰ组品率的提升,达到80.45%,比上月高3.54%。

该负责人介绍说,根据生产计划与退火工艺,该厂合理控制机组速度、退火温度、冷却温度及冷却速率,以此确定典型钢种最佳退火工艺,使退火工艺内控合格率保持在90%以上。

据介绍,该厂通过建立清洗、退火等5个过程质量控制点,逐渐实现从结果管理到过程管理的转变,使生产过程及产品实物质量稳定受控。

在强化设备稳定运行和质量控制方面,该厂想方设法促使机组人员精心操作和维护设备、严格监控过程质量,从而保障了设备稳定运行,降低了吨钢废次品率。3月份,吨钢废次品量降到了4.66公斤,为历史最低。

降本:吨钢成本较去年下降37.24元

“冷轧厂的成本包括4方面的内容:原料消耗、辅材消耗、备品备件消耗及能源介质消耗。”该厂相关部门负责人介绍说,在4个组成成分中,原料消耗成本占冷轧产品成本的半壁江山。因此,降低原料消耗是降成本的关键和核心。

冷轧原料主要包括热轧板和锌锭。为降低热轧板的消耗,该厂将着力点放在提高产品综合成材率上,通过提高酸轧机组、罩退产品成材率,提高成材率较高的新重卷机组产能和手工分选品量。

冷轧厂每年的镀锌产品产量约20万吨,锌锭消耗约9000吨,锌消耗成本约1.35亿元。因此,锌锭消耗是冷轧镀锌产品最重要的成本控制点。对此,该厂加强锌层偏差控制,加大薄锌层产品开发力度,规范锌锭使用及锌渣回收管理,降低了锌锭的消耗。

众所周知,功能性承包是一种新型采购模式,有利于需求方降低储备资金的占用和消耗费用。

“自去年10月实施1号连退机组脱脂清洗剂功能承包以来,每月降低成本2000多元。”该负责人介绍说,基于此,该厂在2号、3号镀锌机组推行了脱脂清洗剂功能性承包,在酸轧机组推行轧制油功能性承包,促进了成本的进一步降低。

在减少备品备件消耗方面,该厂从降低轧辊和生维备件消耗入手,为成本的降低提供了支撑。3月份,该厂轧辊单耗降为0.407公斤/吨,大大低于0.45公斤/吨的奋斗目标,实现降本1.75元/吨。而通过优化检修模式,生维备件费用降幅达5.76元/吨。

为降低能源介质消耗,该厂根据来料情况,实施“避峰”生产,降低了电能消耗。同时,成立能源督查小组,定期不定期地对全厂能介管网进行检查,有效解决了能源使用中的跑、冒、滴、漏,减少了浪费。


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