本钢干熄焦蒸气发电机组上半年发电量创新高

2013-07-04 08:46 来源:钢联资讯

本钢集团蒸气余热利用机组在板材发电厂职工的努力下,实现稳定顺行,确保了3套干熄焦装置余热应收尽收。上半年,该机组累计发电量达11884万千瓦时,折合标准煤约14855吨,为降低外购电成本、增加发电总量、加快循环经济的发展、建设资源节约型企业做出了突出贡献,成为本钢集团循环经济的一个新亮点。

本钢集团对循环经济发展准确定位,既没有把循环经济简单地等同于节约资源、节约能源,也没有把循环经济视为环境保护的别称,而是充分理解内涵,注重资源投入、生产产品、消费使用的全部过程,实现全面的资源回收、利用的循环。为此,本钢集团抢抓机遇,加快发展,不断加快发展循环经济步伐。

近年来,本钢集团循环经济项目相继建成投产。仅在板材焦化厂就先后建成投产了3套干熄焦装置。为了让熄焦热能得到充分利用,2009年3月,八号、九号焦炉干熄焦的配套工程,板材发电厂25MW凝气式机组破土动工。此项目从当年7月1日设备安装到并网发电只用了45天时间,在国内发电机组建设史上创造了最快施工纪录。此项目原理为利用干熄焦锅炉产生的蒸气推动汽轮机做功发电,实现工业废气的循环利用。

今年5月份,板材发电厂通过本钢集团的利旧项目,把原二电车间运行15MW凝气式汽轮机组搬迁至综合车间30号机组厂房内,仅此一项,不仅为本钢集团节约了生产施工费用资金上百万元,而且在整个非供暖期间可为企业减少电费支出约2500万元。

为了实现新、旧发电机组匹配,板材发电厂在本钢集团各有关职能部门及设备制造厂家、板材焦化厂等单位的支持和配合下,结合现场实际,对发现的问题及时沟通解决,为充分发挥发电机组潜能奠定了基础。

为了充分利用现有人力资源,板材发电厂要求原30号机组操作人员兼管32号机组的运行。同时,该厂自编操作培训教材,组织职工进行有针对性的培训,并邀请机组制造厂家人员做现场示范,要求操作人员培训与机组运行同步,让他们既熟悉设备原理,又能熟练驾驭机组,培养一支操检合一的复合型职工队伍。目前,职工已能熟练操作两台机组,彻底解决了夏季热量无法供出的局面,降低了热网的供热能力,提高了本钢集团的能源综合利用。

据了解,今后,板材发电厂将进一步探索,充分发挥该发电机组的潜能,有效提高经济效益,为企业转变经济发展方式和调整经济结构做贡献。


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话