通钢高速线材厂优化工艺参数降低生产成本

2013-07-22 09:12 来源:钢联资讯

在开展的“从点滴做起,为生存而战”主题实践活动中,首钢通钢集团通化钢铁高速线材厂新线生产科党小组通过搜集统计2013年1-5月份性能数据并进行分析,发现可以通过降低各温度控制点温度,减少风机投入量,来满足线材性能要求。经过一个月的试运行,目前,这个厂生产光圆钢筋HPB235、HPB300钢筋检验性能均匀稳定,完全符合标准要求,工艺方案优化后,减少了电量消耗,降低生产成本,年可节省费用18.03万元。

他们针对线材平均性能数据比标准数据要求高出100-110Mpa,各温度控制点设定数值偏高、风机启动数量偏多的实际,通过大量的试验,优化工艺方案,将开轧温度由改进前的1030~1090℃降低到改进后的950~1030℃、同时对入精轧温度、吐丝温度也做了相应调整,同时关闭了4#风机,以此来满足生产要求。


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