水钢技术中心强化管理提升产品质量和用户满意度

2014-09-28 08:39 来源: 我的钢铁网

去年下半年以来,水钢公司技术中心积极开展铁前系统技术攻关工作,确保高炉生产稳定顺行。根据进厂煤炭资源及质量状况,通过优化配比,保证焦炭质量满足高炉生产要求,有效降低了生产成本。在优化物料结构上,不断提高钒钛球团使用量,并充分利用价格相对较低的国内矿石资源,降低烧结配矿成本;不断优化炼钢工艺,降低冶炼成本。今年,为进一步降低生产成本,他们又组织人员赴江西九钢进行考察学习。在借鉴九钢成分控制和轧制工艺的基础上,组织召开了HRB400直径12-25工艺优化讨论会,结合会议讨论,下发了工艺优化方案,并在今年6月中上旬进行了跟踪轧制,经过持续优化改进,实现该品种吨钢降成本近40元。

技术中心通过加强质量数据的统计、对比、分析,强化了对进厂燃料煤、炼焦煤、外购焦和矿石的监控。该心中主任李全熙介绍:“在对原料进行检验的过程中,我们将质量管理延伸到了源头及原燃料库区管理等工作中,进一步强化质量转型,注重过程控制,实施了预防型质量管理。”今年以来,技术中心在铁片区继续推进要素平衡工作,引导质量管理人员关注生产工艺变化情况,强化对关键工艺参数的跟踪,及时将数据进行统计、分析、预测及报出,为生产调节提供了科学的数据基础和预警信息;不断加强进厂原燃料监督工作,严格执行原燃料调查和抽查要求。在钢片区加大对钢材产品定尺、抗震钢抗震性能、负公差控制的检验频次和抽查力度与频次,在抗震钢筋工艺优化过程中,提出加倍取样确认的方案,进一步强化了抗震钢筋的质量控制,减少了抗震钢筋质量异议的发生。

体系审核和QC工作的深入开展,为水钢公司不断提升体系维护能力和质量管理水平发挥了极大作用。技术中心一方面针对体系运行过程中凸显的问题,组织了铁矿石进厂检验专项审核,理顺铁矿石进厂质量管理,查找质量管理中存在的问题,完善了铁矿石进厂检验流程,提升了质量管控能力。同时,组织开展了钢水化学成分命中率、钢材力学性能命中率等专项审核,为提高质量管理体系的符合性、适宜性和有效性提供了依据。另一方面通过充分策划,有效实施,引入技术专家参与,增强了审核的有效性,提升了改进力度,并对体系运行中发现的问题,以问题点的形式给予通报,督促责任单位进行系统、有效整改,强调整改过程的跟踪、评价和验证,最终实现了有效关闭,确保体系的持续有效运行。

技术中心通过多渠道的顾客满意分析,及时掌握用户对质量的特殊需求,实现顾客满意度不断提升。针对市场反映的钢材重量偏差偏小、波动大等问题,他们通过技术、管理层面深度分析,从制度设定、流程监控、过程实施等多方面完善措施,不断提高重量偏差控制水平。通过对控冷水质的分析研究,采取大河水置换技术,成功在钢材阻锈问题上取得突破。该项技术的成功应用,不仅可实现低成本解决钢材锈蚀问题,还为钢材降低成本寻找到新的增长点。通过对盘条化学成分、轧制温度、轧制速度等参数进行相关分析、研究调整,成功解决了HRB400螺纹盘条屈服平台不明显的技术难题,满足了用户的特殊需求。


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