邯钢炼铁部运行车间优化人力资源配置促提升

2014-11-25 10:02 来源: 我的钢铁网

今年年初,河北钢铁集团邯钢炼铁部运行车间主任田志勇"压力山大":车间人数减了一半,生产岗位一个没少,制粉、喷吹和冲渣任务一样没减。

临近岁末,运行车间向炼铁部交出一份优异的成绩单:较年初相比,3台65吨中速磨台时产量由42吨提高到50吨,喷煤量由每小时100吨提高到130吨,高炉冲渣率、装车率均达到100%。

这意味着,该车间以原有二分之一的人员力量,更出色的完成了相同的工作任务。潜力从哪儿来?"通过深入推进产线对标,精细管理、加强操作、优化工艺,让我们车间从内部挖出巨大潜力,化解了所有难题。"田志勇充分体会到了推进产线对标、优化人力资源配置带来的新变化。

精细管理提效率

年初,炼铁部实施内部机构人员优化,原煤粉、生产准备、铸铁3个车间优化整合为一个运行车间,定员由310人削减为202人,54名外协工全部取消。

然而,保障高炉喷煤制粉任务、水冲渣、装车外排工作还要保质保量完成。刚担任运行车间主任的田志勇,很是挠头:减员不减岗、不减任务量,这活怎么干?

抱怨解决不了问题。田志勇转遍车间所有的岗位,在认真了解人员、岗位现状后,制定实施了新的管理办法。

2月份之前,赵现芳还是该车间一名制粉工,负责操作磨机、磨制煤粉。5月份之后,经过车间"一岗双能"操作培训后,他已经完全胜任喷吹工岗位要求,能够独立在8号高炉喷吹站,操作工艺先进、自动化程度高的喷煤系统。"如今,我们车间所有制粉工、喷吹工全都掌握了双向技能,人力节省了一半。"车间技术主管王仁亮说。

要提高人员劳效,工长也必须一专多能,既作"指挥员"又当"战斗员"。全车间有制粉、喷吹、冲渣、天车、水泵等23个岗位,每个岗位都与高炉生产紧密相关。该车间对竞聘上岗的4名"兵头将尾",组织了系统专业培训,让工长不仅掌握各工序间的流程,还做到熟练操作。这样一来,工长不仅增强了工序间的组织协调能力,而且在人员紧张时,还能迅速"补位",不延误生产。

针对外协工取消后,8号高炉水冲渣岗位缺编难题,该车间打破原有冲渣岗位设置,将从制粉、喷吹、水泵等岗位上优化下来的人员,配上其它高炉剩余的冲渣力量,组成两个冲渣作业区。一区负责4、5、7号高炉,二区负责8号高炉,平时正常生产时各负其责,遇上突发情况或检修时相互借调,有效解决了人员缺口问题。

在此基础上,有奖有罚、有数有量的车间领导走动式管理,事故考核、工序流程责任细则和岗位操作等一系列制度的推行,为该车间提升岗位执行力扎紧了"紧箍咒",进一步提高了工作效率。

精准操作保生产

一直以来,运行车间3台65吨中速磨制粉产能偏弱于高炉喷煤需求量。随着该部高炉技术经济指标的不断改善,制粉与喷煤之间"供小于求"的矛盾更为突出,这对运行车间制粉操作带来了巨大挑战。

相比一季度,该部高炉煤比已由100公斤提至130公斤,全天煤粉需求量增加630吨。目前,3台磨机台时产量"开足马力"刚刚能满足高炉的喷煤量。"连做梦想的都是如何提高磨机产量,提升煤粉质量。因为一旦出现问题造成停煤,直接影响高炉生产。"田志勇之前为此十分忧心。

如何从操作上突破装备条件的"短板"?该车间成立了攻关小组,从生产源头开始,狠抓原煤进场管理。在收卸原煤过程中,严格执行"水分超标煤不进场,含杂物煤不进磨煤"的原则。同时,发现问题及时与有关单位沟通,确保了磨煤系统所吃原煤的质量稳定。

针对原煤存放场地狭小,制约煤种划分及受卸量,该车间把原本不大的北煤场分为南垛和北垛,分别存放挥发分不同的两种无烟煤,提高所制煤粉挥发分稳定性。

在磨煤操作上,该车间严格执行标准化操作,完善系统风量、磨机进出口温度、含氧量、煤粉粒度等指标,并落实量化管理。要求岗位通过观察电脑画面运行曲线,直接掌控磨机状态,从根本上改变了职工习惯性操作,既减少了事故又实现了稳产高产。

针对原煤含杂质影响煤粉质量的问题,该车间制定了煤粉过滤筛清理检查周期及操作标准,以及磨煤机倒锥体检查周期,并出台了谁清理检查谁负责,谁监督谁负责的管理制度,既减少了煤粉杂物进入喷煤系统,又从根本上消除了由于制粉系统积粉,造成自燃着火隐患。今年以来,高炉从未发生过一起堵喷煤枪现象,为高炉均喷、稳吹创造了条件。

4号高炉喷煤管线因配合厂区综治,喷煤管线加长、拐弯增多,系统阻力增大,喷煤量每小时只能达到20吨,一度制约了高炉指标改善。运行车间攻关小组大胆重新调整设置喷煤罐压、助推风量、流化量和补气量等参数,在没有任何投入的情况下,将每小时喷煤量提高到22吨,满足了4号高炉喷煤需要。

通过一系列创新操作,该车间将煤粉水分由原来的3.5%以上控制到2%以下,煤粉温度稳定在81--85摄氏度,煤粉粒度保持在65--67%之间,让高炉吃上了质优量足的放心煤。

优化工艺降成本

除了保障生产,运行车间还担负着一项重要的降本增效任务:提高烟煤在煤粉中喷吹比例,降低铁前成本。

由于烟煤、无烟煤,市场价格每吨相差110元左右。喷煤量相同情况下,多喷1吨烟煤成本就能降低110元。

"如果两种煤的配比控制不好,挥发分就会出现波动,影响高炉炉况。"据王仁亮介绍,该车间每天都按照原煤进场参数变化,动态调整煤种配比,在保证安全前提下,将烟煤配比稳定在较高水平。同时,根据煤种优化磨机工艺参数,使磨机处于满负荷状态。目前,台时产量已由原来的每小时42吨提高到了50吨。每天多喷200吨烟煤,每月降成本50万元。

磨制的煤粉需要通过氮气输送至高炉,该车间在严控氮气使用上做足了"功课"。技术人员经过反复试验,多次调整和改进氮气输送系统参数,在确保输煤效率、保证布袋反吹效果的前提下,把输煤补气流量由每小时2100立方米调整为1800立方米,将反吹氮气的压力下调0.5公斤,降低高压氮气消耗。同时,优化2号煤仓流化方式,改为装煤不畅时手动打开。

大胆优化工艺,使整个输煤系统中高压氮气的日平均用量降低6万立方米,按照每立方米氮气0.3元计算,年可降低成本648万元。


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