首钢首秦开展技术攻关降成本

2015-05-20 08:24 来源: 我的钢铁网

首秦公司全面深化改革,发动广大干部职工眼睛向内,主动加压,深入挖潜,全力推进技术进步,1至4月份实现技术降成本670余万元。

开拓思路,创新方法。首秦公司持续进行技术攻关,以技术进步推动降成本工作不断深入。轧钢事业部成立技术降成本课题攻关组,结合合同要求和市场情况,从优化生产工艺流程入手,深入研究分析,确定50余个技术降成本项目,并下大力气去抓。1月份,他们抓住国家出口退税政策调整带来的机遇,积极创新,着手研究既降低合金成本,又能满足出口退税条件的生产方案。在充分了解用户使用情况的基础上,他们采用调整微合金元素的办法改善厚板低温冲击性能,并加强水冷弥补强度,经过多次试验研究,完成了工艺优化,一季度累计生产1.4万吨,实现降成本近100万元。

积极改进、大胆突破。1月份,首秦公司承接了屈服强度550MPa级高强度结构钢合同,如采用常规生产工艺,生产出的产品就会因成本较高而缺乏竞争力。为此,他们打破常规,大胆调整工艺路线,并着手攻关,品种及技术专业精心设计,生产专业合理组织,协同联动,通过精准工艺控制大幅降低成本。一季度累计生产5400吨,降成本170余万元。

主动适应,全力以赴。课题组成员以市场为导向,以客户为中心,以效益为目标,瞄准重点项目展开了不懈攻关。一季度,该公司承接6800吨的船板合同,客户要求单张钢板厚度偏差范围为0—1.5%t,意味着要生产20mm厚的钢板,偏差范围仅为0—0.3mm,生产控制难度极大,且钢板的同板差基本在0.2mm左右,对厚度控制精度也提出了严格要求。“客户的需求就是我们的方向,再大的困难也要克服。”课题组与4300mm轧钢作业区、班组人员多次研究,制订方案。他们从生产控制入手,通过不断调整钢板设定目标厚度等措施,实现了钢板厚度的整体下移。同时,课题组充分利用信息化手段,开发报表,随时调整厚度控制跟踪生产,有效减少了交货重量,增加了固废回收,实现了降成本生产。

一抓到底,决不放松。首秦公司以“办法总比困难多”的信念,以把能想到的都想到,把能做到的都做到的坚持,对技术降成本工作一抓到底,决不放松。管线钢生产对夹杂物控制、探伤等方面均有严格要求。14mm以下管线钢由于订货钢板单重小,无合适断面钢坯生产,为确保质量,只能通过开坯方式生产,不仅增加了轧制费用,且生产周期长。为解决这一问题,他们进行了多次试验,反复论证,实现了工艺控制与钢板质量的精准管控,通过1号铸机生产小断面钢坯,先后应用于L245、X65等钢种,共降低生产成本近50万元。


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