攀枝花环业冶金渣开发有限责任公司综合一厂钳工班降本二三事

2016-01-07 05:57 来源:我的钢铁网 更多历史数据,上钢联数据

在许多人眼中,攀枝花环业冶金渣开发有限责任公司综合一厂钳工班24名职工干的是力气活。他们肩负69条皮带、6台双层振动筛、3台圆振筛等大小120余台设备的维护、检修任务,且工作条件极为艰苦。2015年,该班组以饱满的热情和昂扬进取的精神,立足本职岗位,投入到降本增效工作中,全年共降本414万元。

优质检修“牵手”低成本

2015年,由于综合一厂生产成本控制力度不断加大,许多备品备件难以采购。因此,班长廖天刚对降本增效工作进行了系统规划,在提高检修质量,确保各条生产线设备完好的同时,在各类检修任务中全面落实各项降本增效措施。

“只有班组里的每个人都是行家里手,干起活来才能得心应手。”为提高检修质量和工作效率,廖天刚煞费苦心:一方面他在每天的任务安排中,有意识地实施“以老带新”措施,即安排一名检修经验丰富的师傅与几名青年职工结成对子,要求师傅手把手传授检修技巧及经验,青年职工边干边学;另一方面将过去在检修过程中常见的问题,如换轴承、调整间隙等100余项设备故障整理成册,利用工余时间,组织青年职工到现场一一对照讲解,增强青年职工对常见故障的判断能力。

在平时的检修中,廖天刚突出检修质量的效果与奖惩挂钩原则,采取专人负责的形式,由每组人负责自己的检修项目,从收到任务到交付试车,均无问题才算检修完工。此方式既提高了班组职工的责任心,又减少了重复检修,大大降低了检修成本。

“虽然现在的维修时间短了,但质量却很高,基本没有返修的设备,我们生产起来顺手多了。”工友们对钳工班的工作效率赞不绝口。2015年,该班组共优质高效地完成分厂下达的240项检修任务、120项非计划检修任务。其中,检修计划兑现率≥90%,非计划检修执行率100%,确保了各条生产线设备的完好率为90%以上,有效促进了环业公司各分厂保产任务的完成。

人人点“废”成金创效益

2015年以来,钳工班积极落实分厂要求,严格执行“能修必修,修必修好”的原则,发挥全员智慧,激励职工小改小革、修旧利废,实现设备再“上岗”。

钳工班深挖修旧利废潜力,对原来已经修旧的设备形成规范制度,坚持执行,对不能修旧的设备组织技术人员集思广益,设法攻关,真正做到物尽其用,材尽其能;实行检修项目工时制,严格兑现工时奖惩考核激励机制;加强对修旧设备质量把关,减少和降低重复作业现象;坚持每个月对修旧利废项目进行认定和调整,对修旧项目进度进行跟踪管理,建立修旧质量、验收确认制度,大大减少新设备、新材料的采购费用。

检修中,钳工班发现皮带运输机的皮带更换比较频繁,69条皮带分别长20米~100米。以前发现皮带上有1、2处损坏时,就整条更换皮带,造成资源浪费。如今该班组采取局部修复方法,仅此一项,全年可降成本70万元。2015年,钳工班共进行修旧利废12项,创造价值100余万元。

为了检修省力,钳工班经常自制小工具。青年职工谢鹏在钉皮带、扳断多余螺丝头时,经常使用紧固快速扳手作业,但扳手经常滑落,使用时很不顺手。多次使用后,他在手柄尾部钻了一个ф20mm~ф30mm的孔,只要将手柄尾部套在多余的螺丝头外,就能快速、省力的完成作业。此外,该班组还进行了拉具、鄂破边盖螺栓紧固工具等3项小改小革,进一步提高了检修效率。

技术创新“挖”降本胜果

2015年,钳工班致力于把降成本工作的重点转移到技术创新上。在检修过程中,钳工班发现由于生产线满负荷运转,捡铁皮带损坏严重,平均1周需要更换1次。不仅对设备损害大,而且造成物料浪费。经过一段时间的摸索,钳工班对捡铁皮带进行了技术改造,在皮带上增加角钢,让皮带的使用寿命增加了30天~40天,不但一个月省工时16小时/人,皮带使用寿命还增长3倍以上。据悉,2015年来,该班组共进行技术革新6项,创造价值300余万元。

钳工班还积极开展提合理化建议活动,每季度要求班组职工至少提一条合理化建议。2015年钳工班共采纳实施10条合理化建议,共创造效益14万元。如制砂机以及渣砂机转子修复堆焊建议,由于制砂机及渣砂机转子使用寿命较短,修补、检修和堆焊难度较大,修复一套转子需要15天左右,造成堆焊焊条成本增大,人工费用较高。因此,廖天刚、李林全建议先用二保焊焊丝进行修补、镶嵌,可使修补位置表面堆焊均匀,再用AT-D667焊条进行堆焊。此举不仅缩短修复和堆焊时间,也降低了堆焊焊条费用和人工费用,预计每年可节约成本约8万元以上。



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