酒钢炼轧厂提高品种线材质量订单量翻番

2019-05-17 10:21 来源:酒钢集团官网 更多历史数据,上钢联数据

日前,贵州钢绳有限公司来到酒钢宏兴股份炼轧厂,专门追加82B产品订单。炼轧厂品种线材市场表现不俗,归功于从原料入厂源头抓起,优化全流程产品生产工艺,品种线材质量得到大幅提升,今年品种线材订单总量较去年同期翻了一番。

近年来,钢材市场对品种线材质量的要求不断提高,这对当前正处在调整产品结构、提升产品质量、提高品种产量、线棒材转型升级关键时期的炼轧厂来说,抢抓市场的根本手段就是保证产品的品质。

“品种线材多为深加工产品,客户对线材质量的要求非常高。”炼轧厂技术质量科科长姜军说,尤其是82B产品,加工后广泛应用于铁路工程、高层建筑、跨江斜拉大桥、悬索吊桥、海上平台等重点建筑结构工程,质量要求严格。目前,预应力钢丝、钢绞线用盘条等拥有国内多家稳定客户,得到了国内市场广泛认可,树立了酒钢硬线产品的品牌形象。尽管如此,品种线材产品也暴露出如拉拔脆断、酸洗困难等问题,对用户后续生产加工的稳定性影响较大。尤其是一到冬季,82B产品的拉拔性能更不好控制。

针对品种线材产品的质量波动,炼轧厂专门成立质量提升攻关组,集中专业技术人员,紧盯关键核心问题,制定整体质量提升方案,重点解决占品种效益较好的82B等产品质量问题。

该厂技术人员找来宝钢、日本神户制钢、沙钢、水钢等国内外品种线材企业生产的品种线材样品,分析化学成分、微量元素、夹杂物、组织结构等关键控制因素,并与酒钢产品进行对标,寻找差距,明确短板。在进一步搞清82B产品相关生产理论的基础上,技术人员结合现场设备条件,积极探索82B工艺优化目标和措施,提升82B产品整体质量,增加82B产品经济效益。

攻关人员从原料入手进行优化,严格控制82B生产入炉条件,实现精料入炉;结合帘线钢生产工艺及夹杂物塑性化处理技术,开展脱氧剂替代试验,全程实现无化冶炼,并在试验的基础上固化工艺操作;推行精炼精准钙处理工艺,在控制钢水铝含量的同时,优化钙处理工艺,减少外来夹杂物的形成;整浇次实现恒拉速浇铸,稳定了铸坯表面质量及内部质量;完善铸坯下线管理制度,实现铸坯缓冷工艺,改善碳、锰等元素偏析程度;优化轧钢加热炉自动燃烧控制工艺和轧钢窄范围控制工艺,提高了钢坯温度的稳定性;调整轧制节奏、终轧温度,改善了盘条表面氧化层结构及盘条表面质量。为满足不同客户的不同需求,炼钢系统根据82B铁水条件、转炉终点控制、钢水精炼效果和连铸生产稳定性控制等情况,对82B铸坯实施分级管理。严格执行吊装要求,避免出现吊装事故。从原料入炉到产品吊装出厂,炼轧厂根据用户的不同需求,定制生产满足用户加工要求的差异化产品。

通过全流程工艺优化和质量控制措施的实施,82B钢水洁净度明显提高,钢中夹杂物整体含量降低,特别是大型夹杂物等级降低至0.5级以下,夹杂物中氧化铝含量降低18%,82B盘条小结疤等表面质量问题得到解决。从用户反馈情况来看,线材拉拔性能较优化前呈稳定趋势。目前,未产生因拉拔断裂导致的质量异议,产品综合性能指标完全满足下游用户加工要求。今年一季度,该厂82B产品销售量达到2.88万吨。


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