不为“电荒”而慌!柳钢集团从容应对限电影响

2021-08-10 08:42 来源:柳钢集团官网 更多历史数据,上钢联数据

室内空调设置不低于26℃、照明和电梯减半使用、柳州音乐喷泉和人工瀑布暂停……近段时间,广大柳钢职工都在议论一个话题:“今年的电似乎不太够用”。进入下半年,受持续高温高湿天气影响,全国用电负荷和日发电量持续攀升,7月上旬均已经突破去年夏季峰值,广西多地电力供应也处于高位紧张状态。日前,自治区紧急启动限电措施,倡导机关企事业单位等公共建筑办公场所要绿色低碳、节约用电。7月14日柳钢集团接到限电生产通知。

“柳州本部外购电负荷由平均每小时20多万千瓦压缩至10万千瓦以内,”柳钢集团总调度室总调度长祝和利介绍,限电给集团生产带来了较大影响,特别是轧材单位减产较大,产量约减产一半以上。

热轧厂推进全员节电,部分操作台关灯,有需要操作台照明灯只开一半

为减轻限电对生产造成的不良影响,总调度室严密调度各单位协同生产,安排棒型厂、中板厂、热轧厂间歇交替开机生产,尽可能确保用电平衡。祝和利介绍,在冶炼工序方面,因转炉钢坯库满,转炉厂收缩产能,放弃低铁水耗生产模式;炼铁厂组织开展铸铁工作,缓解铁钢平衡;烧结厂、气体公司也由于铁钢减产而停下部分产线,一来缓解工序运行压力,二来停下大型用电设备,为轧材生产腾出用电空间。

一边安排产线错峰平衡生产,一边铆足干劲回收余热余能进行自发电。

动力厂发电配电系统

在动力厂热电车间3号站,1×65MW发电机组机声隆隆,值班室里的工作人员正专心致志地盯着监控画面,测算着发电机运行的各项数值,为设备稳定运行做好保障。

动力厂职工动态调整运行方式

该发电机组每小时发电量可达6.7万千瓦,满足集团约8.2%的用电量,在限电政策下,其作用不可小觑。“每多发一度电,就为集团稳定生产多作一份贡献。”动力厂厂长董君祥要求,要充分利用现有发电机组进行高效发电。针对高负荷运行加上高温天气,发电设备更容易出现故障的情况,加强点检力度,全力保障设备正常运行。

动力厂开展技术攻关提高变电配电系统稳定性

同时,动力厂能控中心及燃气车间强化协同力度,实时精准监控焦炉煤气动态,根据富余焦炉煤气和发电锅炉工况,灵活调整发电机组运行方式,深挖发电潜能,确保自发电量实现最大化。

用电告急,供应紧张,一场关于生产节电的保卫战在柳钢集团各单位悄然打响,大家纷纷结合自身实际特点,使出“洪荒”之力应对限电影响。

合金公司

在限电政策下,合金生产受到影响较大。为保障柳钢集团三基地铁合金供应,合金公司不断加强与南方电网地调联系,及时掌握电力供应情况,收集富余负荷信息,积极争取增加恢复送电炉台。该公司根据电量大小匹配相应炉台的原则,通过调剂小型锰铁炉用电量,优先保障硅锰合金炉台生产,增加硅锰合金产量,保障集团供应。同时,利用限电时差,安排员工开展炉台检修和设备维护;完善限电停电预案管理,减少因反复限电停电导致的消耗增加和生产成本上升;统筹职工上岗、年休假、待岗等安排,提高人力资源管理效率……通过一系列措施,缓解限电产生的冲击或影响。

自限电政策实施后,沿海基地积极响应限电政策,采取紧急生产预案。

广西钢铁

广西钢铁根据限电负荷的范围对不同产线进行调整。实施24小时值守制度,关注用电负荷情况,及时做好煤气平衡和产线开停机调整。抓住一切电量富余时机安排品种钢的生产,满足广西钢铁品种钢的交付。暂停精炼炉生产的新工艺,将省出的电量用于轧线生产消化库存坯,为轧线开机生产创造条件。同时,将限电与产线检修结合起来安排,合理安排生产和检修,降低设备故障率,力争将限电影响降到最低。

中金公司

中金公司严格配合执行电力调度指令,通过停轧材等部分产线降负荷生产。加快高炉富余煤气发电2号机组调试,于8月1日成功实现煤气发电1号、2号机组并网发电,累计发电量可达到5800万千瓦时。加强发电设备运行维护,加快完成烧结余热发电机组调试,实施新老系统变电站转接,把老系统110kV变电站转接到新系统220kV变电站,优化电力平衡,满足生产用电需求,解决“缺电”的燃眉之急。

在柳州本部,各生产和辅助系统单位也纷纷以缓解用电压力、降低碳排放量为己任,在严格把控用电量的同时合理调配生产。

烧结厂有效提高了余热发电量,减轻限电影响

烧结厂密切关注烧结烟气余热利用情况,分析诊断环冷机各段风量、风温分布是否合理,排查系统内主要漏风点,系统治理漏风,增加烧结烟气利用率,有效提高了余热发电量,减轻限电影响。

炼铁厂利用无人机对炉顶设备进行点检

炼铁厂倡导干部职工节约用电,自厂机关至一线生产岗位做到人走关灯、关空调、风扇,办公室空调温度设定不得低于26摄氏度等措施。同时,工艺、设备部门联合抓好原燃料管理,加强设备点检,优化炉内操作,减少炉况波动,达到减少休风的目的。

转炉厂利用生产间隙组织炉机维修工作

转炉厂积极做好节电保产工作,在保证生产顺行和质量稳定的前提下,生产的板坯钢种由原来的过精炼模式转变为转炉炉后直上模式。在生产工艺方面,加强转炉终点的控制,优化炉后渣洗工艺,完善氩站冶金功能,吨钢节约用电达25度。

冷轧厂安排轧机生产与轮换设备维护

冷轧厂积极与总调度室沟通好一二冷轧热轧用料规格,尽量在保证合同订单的情况下安排轧机生产与轮换设备维护。同时将今年年修项目有效拆分,安排在每次限电情况下进行分段进行,为后期满负荷生产不再占用生产时间进行年修工作,保证后期高效生产。


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