陕钢龙钢:小技小改降成本,深挖内潜增效益

2021-08-26 10:58 来源:我的钢铁网 更多历史数据,上钢联数据

下半年,陕钢集团龙钢公司炼铁厂牢固树立“一切围着生产经营转 一切为了经济效益干”的经营理念,聚焦年度降本增效目标任务,持续从原燃料结构优化、保障固废消化、设备技术改造等方面,开拓新的降本增效项目和方法,助推企业早日打赢降本增效攻坚战。

优化燃料结构 降低固燃成本

无烟煤是烧结生产使用的重要固体燃料,其代替焦粉作为烧结生产燃料,有利于烧结矿质量提高。今年以来,因无烟煤单价持续上升,导致烧结固燃生产成本不断上升,不利于企业降本增效。针对这一情况,该单位主动出击,决定在确保烧结矿质量稳定的前提下,按照市场无烟煤价格,及时对焦粉和无烟煤进行性价比评定,阶段性调整焦粉和无烟煤使用比例,并积极与公司协调增加焦粉进购计划。以上措施实施后,当焦粉每日回货实物量达到1100吨时,焦粉比例将增加至80%,无烟煤比例将降至20%,预计每吨烧结矿固燃成本可下降0.8元,月可创效60万元以上。

消除设备堵点 保障固废消化

据了解,随着该单位固废配加量增加和原材料结构不断变化,三台烧结机混料筒粘料现象随之加剧,造成烧结机检修频次增加,不利于固废高效配加。为解决上述问题,该单位结合混料筒结构特点,经过现场勘察,成功研究出一套混料筒振打方案:一方面在直径10厘米的实心钢管焊接环形耳环,对混料筒进行定时振打;一方面在混料筒落料点铺设钢板,用小型挖掘机代替人力进行混料筒清理,有效降低了设备停机清理混料筒频次。此方案实行后,不仅大幅减轻了员工劳动强度,降低了作业安全风险,而且混料筒内粘料情况得到缓解,混匀和制粒效果得到改善。

深挖设备潜能 提高筛分效率

改造前,该单位高炉槽下料仓大仓嘴与给料机由于间距过大,容易造成放料流量过大,导致焦炭振筛料层过厚,筛分效果变差。针对这一情况,该单位设备技术人员结合“高效冶炼”生产需求,经现场调研后,决定对下料仓振筛系统进行改造,通过缩短高炉槽下料仓大仓嘴与给料机间距、将振筛定频电机改为变频电机等举措,一举提高了原料筛分效率。改造后,不仅可根据炉况和原料实时情况,第一时间调整振动频率,而且原料筛分效率大幅实现提升,确保了净料入炉,保障了高炉长期稳定顺行。(陕钢龙钢 孙涛)


资讯编辑:祝蓉 021-66896654
资讯监督:乐卫扬 021-26093827
资讯投诉:陈杰 021-26093100

免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。


[查数据、做研究,上钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话