首钢通钢棒材线控制系统升级改造降本300万元

年前,首钢通钢轧钢事业部相关人员历时90天,经过图纸设计、备件采购、修旧利废、模块试验、设备安装调试、热试完善等,高标准完成了棒材线控制系统改造升级工作,攻坚团队以30万元的投入,解决了市场报价364万元的项目,改造利旧率达到80%,盘活废弃资产100余万元,为公司节约资金300多万元。

轧钢事业部棒材生产线PLC系统经过20年的运行,整个控制系统进入老龄化阶段,自动化故障频次逐年增加,而电气控制系统一旦发生故障,棒材线将面临长时间停产局面。

为保证棒材生产线电气控制系统稳定运行,2021年10月份,轧钢事业部设备管理师苑锰牵头成立了由主控工、电工、轧钢技术员为主的电气升级改造攻坚团队,拉开了棒材生产线自动化控制系统升级改造的序幕。

该团队将现有的CPU及远程站系统全部更新为西门子S7-400/300系列,淘汰了昆腾系列的MODBUS+网络,采用西门子工业专用的PROFIBUS-DP网络,整个系统全部采用西门子产品,为后续设备稳定升级创造条件。苑锰组织技改人员回收原带钢线、一炼钢线、老高线旧PLC模块44个,型钢线回收PLC控制柜5个,继电器65个、开关120个,加班加点对旧备件进行测试。

加强工艺信息沟通,优化操作系统。苑锰团队重新编写了PLC程序,通过增加活套控制、飞剪控制、单架调整控制、过钢画面监控等多项措施,保证3号台界面的可控性。当生产出现故障时,只需点击画面,就能立即找到故障点,从根本上解决工艺故障带来的长时间误机停产的问题,既保障了生产顺行,又有效降低了职工劳动强度。

本次设计与控制程序改造均由苑锰电气升级攻坚团队自主研发,柜体配线安装、现场安装调试均由团队成员独立完成,不仅节省了外委费用,而且盘活了废旧资产,为全面提升棒材线PLC控制系统的稳定性提供了保障。


资讯编辑:祝蓉 021-66896654
资讯监督:乐卫扬 021-26093827
资讯投诉:陈杰 021-26093100

免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。


[查数据、做研究,上钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话