纵横钢铁轧钢厂创新设备维护方法降成本

2022-10-08 09:07 来源:纵横钢铁 更多历史数据,上钢联数据

纵横钢铁轧钢厂积极响应公司降本增效号召,努力开拓思路,创新工作方法,落实降本增效。近日,机修作业区辊道班先后对除鳞箱挡水链及装坯辊道进行了改造优化,有效降低了设备维护成本。

板坯经加热炉加热后,辊道输送至高压水除鳞箱,去除板坯表面的氧化铁皮,再送往粗轧机组。为防止高压水及氧化铁皮飞溅,除鳞箱设挡水板及5组悬挂式挡水链。然而,长期以来,效果并不理想,而且挡水链极易磨损,2个月左右就要更换一次,每组更换成本0.45万元,年更换成本2.7万元。不仅增加了设备维护成本,而且给设备清洁带来许多困扰,大大增加了岗位工的工作量。

为此,作业区发动全员出主意、想办法,集思广益,制定最佳解决方案。最终,利用厚度30mm中间坯切割成若干高685mm、宽100mm的钢条,并组合成悬挂式挡水条的建议被成功采纳。制作成功并替换一组挡水链一月后,不仅效果显著,而且挡水条磨损仅10mm左右,耐磨性优于挡水链。此次更换成本仅0.228万元,较以前节约0.222万元,同样按一年更换6次计算,一个除鳞箱(5组挡水条)年可节约成本6.66万元,3条生产线3个除鳞箱年可节约19.98万元。

由于装坯输送辊道上方吊装作业频繁,冷却水管、辊道轴承座及连接轴不可避免的会被掉落的板坯砸伤。严重时还需要在线抢修,不仅容易影响装坯节奏,而且受现场存放的高温坯料影响,维修难度较大。且平均每次维修成本约2.88万元。为此,机修车间辊道班在不影响设备日常巡检维护的基础上,对关键部位制作了防砸装置,以防止板坯意外掉落对设备造成的损害。该装置利用轧线厚度38mm的废中间坯切割焊接而成,对每条生产线装坯输送辊道关键部位各加装了3套防砸装置。此项改造共使用中间坯12.3吨,成本约4.8万元,较维修砸坏辊道及设备费用降低了一半以上,真可谓“小技改大回报”。


资讯编辑:祝蓉 021-66896654
资讯监督:乐卫扬 021-26093827
资讯投诉:陈杰 021-26093100

免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。


[查数据、做研究,上钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话