邯钢一炼钢厂强化系统攻关推动品种钢降本增效

2023-03-02 09:51 来源:河钢邯钢 更多历史数据,上钢联数据

河钢集团邯钢公司一炼钢厂锚定任务目标,坚持以“成本最优化、效益最大化”为中心,不断加大全产线系统优化攻关力度,深挖成本潜力,通过推进高效化生产运行模式、提高全工序机时产量和生产效率,强化生产工艺优化攻关、持续降低生产成本,提升品种钢创效能力。1月份,该厂钢铁料消耗环比降低6.94kg/t;中间包连拉炉数提高16炉、连铸机作业率提升10%,助力重轨钢日产环比提高450吨。

全流程系统攻关

促进重轨钢高效生产

为进一步提升高效化生产水平,一炼钢厂与先进企业加强对标,开展了全流程系统优化攻关,全力打造重轨钢低成本、高效化生产组织模式,进一步提升生产效率和效益。在系统优化攻关过程中,一炼钢厂主要围绕优化精炼时间、提高连铸机拉速和作业效率展开攻关。在转炉工序,合理控制出钢量,缩短非冶炼时间,提高出钢温度和成分命中率;在精炼工序,控制钢水过热度,科学控制生产时序;在连铸工序,加强标准化和精细化操作,提高作业率,充分释放连铸机产能。

“为了提升重轨钢生产效率,我们围绕压缩浇次间生产准备时间,专门开展了中间包快换专项攻关。”该厂异型坯作业区甲班班长张朋说。为此,一炼钢厂制定了详实的技术方案和操作要点,经过多次模拟实验制定了一整套完善的温度与拉速匹配机制,并对岗位操作工进行了专项培训,提升了连铸机作业率和中间包连拉炉数。

此外,为同步适应重轨钢连拉炉数提升,一炼钢厂组织技术人员针对RH真空炉槽龄开展了寿命提升攻关,使RH真空炉槽龄由62次提高到70次。1月份,一炼钢厂重轨钢中间包连拉炉数由54炉提高到70炉以上,连铸机作业率提升10%以上,促使重轨钢日产环比增加450吨,保证了重轨合同高效兑现。

优化高拉碳工艺

持续降低钢铁料消耗

“上炉渣样检测出来了,相比较终点碳又提高0.02%,渣中氧化铁含量降低1.23%,降低钢铁料消耗0.5kg/t。”看着MES数据传输系统显示出的渣样成分,一档技术主管赵广勋高兴地说。一炼钢厂不断加大成本管控力度,深挖成本潜力,组织生产技术室、转炉作业区技术骨干成立了降低钢铁料消耗攻关小组,通过对标先进企业,以提高钢水终点碳含量为突破口,不断优化转炉高拉碳操作工艺,促进了钢铁料消耗和冶炼成本再降低。

转炉高拉碳操作工艺是通过优化转炉冶炼工艺,对铁水脱磷的同时减少碳、锰、硅等有用元素的流失,从而降低碳化硅等合金料消耗,同时增加炉龄和出钢口使用率。“转炉高拉碳操作工艺,首先要创造好的脱磷条件,控制好前期适当低温条件、提高炉渣的氧化性和碱度、适当增大渣量,保证炉渣的流动性良好,促进保碳脱磷和均匀升温的冶炼过程平稳进行。”一炼钢厂转炉作业区作业长、攻关小组组长王玉刚介绍。

为此,王玉刚带领攻关小组成员对转炉吹炼不同阶段碳含量进行分别计算,分析确定硅锰氧化期、脱碳期对应的渣料加入量、枪位以及供氧强度,稳定控制不同吹炼阶段的脱碳速度。同时,优化调整转炉装入制度和温度制度,提高吹炼过程稳定性,进而提高转炉吹炼终点碳控制能力。根据熔池温度调节好枪位,促进前期渣快速形成,提高前期脱磷率;在冶炼中期适当增加低温区时间,防止高温回磷,实现脱磷保碳,最终达到高拉碳目的。1月份,该厂转炉终点碳命中率达到80.5%,环比提高8.9个百分点,钢铁料消耗环比降低6.94kg/t。


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