福建三钢集团中板厂:多措并举开展工序能耗攻关

2023-03-30 09:08 来源:中国冶金报 更多历史数据,上钢联数据

2022年,福建三钢集团中板厂在顺利实现年产量达203.31万吨的同时,年累计工序能源消耗35.33标准煤/吨,比该集团职工代表大会提出的攻关目标35.75标准煤/吨降低了0.42标准煤/吨,多创效973.09万元,折合降低二氧化碳排放量近2万吨,平均电耗39.47千瓦时/吨……一连串可喜的数据指标,是该厂坚持不懈抓好工序能耗重点技术攻关的最优成绩单。

2022年,该厂紧盯同行业先进水平,贯彻系统节能、合理用能的管理理念,从生产全线各工序优化精细管理入手,开展节能挖潜攻坚工作。

该厂利用全过程质量管理系统电耗模块实时采集、比对和分析各区域设备电耗数据,制订和落实不同待温与检修时段应关停设备清单;在圆盘剪等液压站推进伺服电机技术改造,优化了液压站油泵的控制;以水温为主要控制目标,增设净环和浊环冷却塔自动控制功能;在MES系统(制造执行系统)上建立钢板中间喷淋冷却数据库和各钢种规格的钢板轧制速度模型,增设提前预判中间喷淋泵的操作提示,既保证了工艺要求,又满足了节电需求。2022年,该厂平均电耗为39.47千瓦时/吨,在全国同类型装备企业中名列前茅。

该厂为了最大限度地提升加热炉蒸汽回收量,对加热炉汽化系统和蒸汽管道进行全线运行情况排查,针对跑、冒、滴、漏问题进行专项整治,选用密封面为合金堆焊的蒸汽放散阀,设计并编制蒸汽阀门PID自动控制程序,强化饱和蒸汽管网压力异常快速反馈与协调,确保饱和蒸汽管网的联动正常,2022年蒸汽回收量为14.24万吨,同比增加13.44%。与此同时,该节能管理模式也成功应用到职工澡堂项目中,由该厂技术人员自行设计智能化控制程序,在保证职工洗澡正常使用下,同比传统蒸汽加热的澡堂可节约80%左右的蒸汽量。

该厂积极做好精细管理工作,从精轧机、冷却、矫直、剪切4个区域12组用气设备,挨个理顺压缩空气使用逻辑,配套相应的硬件设备和控制程序。2022年,该厂压缩空气用量从22.69立方米/吨降至15.47立方米/吨,同比降幅31.8%,每吨板材节约成本7角2分,可增效约146.79万元。

该厂工序能耗重点技术攻关极大地激发了员工的技术创新热情,并申报了《一种脉冲加热炉的控制方法》《一种蓄热箱系统及蓄热箱系统烟气控制方法》《一种无人控制公共澡堂及其无人控制系统》等发明专利与实用新型专利共4项。

2023年,该厂积极响应福建省委、省政府的“深学争优、敢为争先、实干争效”行动号召,瞄准绿色低碳行业发展方向和极致能耗目标,继续走节能降耗、高质量发展道路。


资讯编辑:祝蓉 021-66896654
资讯监督:乐卫扬 021-26093827
资讯投诉:陈杰 021-26093100

免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。


[查数据、做研究,上钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话