宝钢股份宝山基地:打造极致成本、淬炼极致效率

2023-07-17 09:50 来源:中国宝武公众号 更多历史数据,上钢联数据

当前,钢铁行业市场形势严峻复杂,钢企生产经营面临压力。宝钢股份宝山基地各厂部增强“战危机、创一流”行动的紧迫感和必胜信心,全面落实“稳字当头、稳中有进”的经营总方针,聚焦“极致效率、极致成本”,迎难而上、敢想敢做,推动各项工作,为生产稳定、高效、有序运行提供坚实保障。

多措并举削减成本

结合生产需求,宝山基地持续优化配矿结构,结合终端需求以及铁钢规模情况,动态调整烧结矿品位;进一步拓展具备性价比优势的矿石供应渠道,增加使用量。结合市场价格波动,阶段性提升现货矿石采购比例,有效降低配矿成本。用好厂内回收的二次资源,满足配矿结构提品位需求,支撑高炉稳产高产。通过提高外轮直进率,有效降低矿石物流成本,1-6月份外轮直进率累计同比去年上升3%,配矿结构优化后成本削减显著,有力支撑了铁水成本的降低。

紧盯煤炭市场变化,强化性价比测算、深化经济配煤,并加大新品种试验检测和开发力度。优化库存管控策略,推进经济煤种策略性采购使用,1-6月份效益显著提升。同时,持续优化喷煤使用结构,经济性优化电煤使用结构。

围绕废钢管理体系提升,统筹规划、指导经济炉料的使用。1-6月通过外购废钢结构优化,降本增效显著,有效推动废钢体系“极致、高效、稳定”运行。废钢作为公司未来发展的重要战略资源,其物流的简洁高效不仅是物流与成本的优化,更重要的是废钢“回收、采购、供应体系”的重构与高效运作。宝山基地通过数据分析与体系化策划,将一炼钢外购废钢直供作为突破口,在制造管理部与运输部、原料采购中心、炼钢厂等相关部门密切协同下,实现废钢直供比例稳定在50%以上。

迎难而上不断刷新纪录

为提升铁钢界面运行效率,宝山基地逐一分解相关要素,不断研讨分析、模拟推敲TPC配罐方式,形成切实可行的举措,不断开展可行性研究,最终实现高炉最精简配罐方式,从而使在线TPC使用数量控制在合理数值,为TPC周转率提升奠定基础,并不断刷新纪录。TPC周转率较2022年提升13.0%,SmartTPC周转率较2022年提升6.90%,均为历史最佳。

通过探索求证、动态优化,宝山基地啃下铁水温降这块“硬骨头”。对改造后的TPC保温情况进行跟踪验证,动态优化一、二炼钢区域的运行鱼雷罐,缩短TPC在运行过程中的等待时间,及时协调铁钢区域各事项。在各部门高效协同下,铁水温降持续受控,为炼钢降低生产成本提供支撑。其中,1月份铁水过程温降比2022年实际下降14.8%,创历史最佳,一炼钢首次实现月度“破100”。

破釜沉舟完成挑战目标

宝山基地多措并举,实现中间包连浇炉数取得新突破。制造管理部牵头成立攻关团队,打破常规、深挖潜力,通过减少小炉次、归并出钢记号、优化连浇关系等多项措施,薄板向单双飞次数比去年月均值减少11%,完成目标。热轧Q/C料、硅钢顶级高牌号、普通高牌号及取向硅钢连浇炉数均有不同程度提升。5月,薄板向连浇炉数较2022年上升0.84炉,完成年度挑战目标,为增产降本提供有力支撑。

破釜沉舟,创极致热送热装效率。制造管理部极致热装团队开展热送热装“天天读”,跟踪优化板坯热送情况,针对每一项板坯交叉物流及时安排运输物流,跟踪每一台连铸的板坯下线情况,及时分析原因并改进,1-6月板坯热送物流原因下线较2022年下降40%。热装方面,综合考虑后工序物流需求、当前库内板坯结构、炼钢热轧生产瓶颈动态情况、钢种搭配、薄厚比率搭配等因素,通过现场实时摸底调研、质量工程师即时支撑等措施,三条热轧热送及热装环节全面达标,在三条热轧均投产的模式下热装比例较2022年提升7%。

下一步,宝山基地将根据全年生产经营目标细化分解生产组织方案,在保证铁钢区域用料质量的需求基础上,持续优化配煤配矿结构和外购废钢使用,持续挖潜铁钢界面、钢轧界面效率,聚焦产销协同提升产品经营绩效等工作,有力支撑炼铁、炼钢等工序降低生产成本,助力宝钢股份提升核心竞争力。


资讯编辑:祝蓉 021-66896654
资讯监督:乐卫扬 021-26093827
资讯投诉:陈杰 021-26093100

免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。


[查数据、做研究,上钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话