包钢股份转炉冶炼工艺取得新突破,首次实现“双枪”冶炼 达到国内先进水平

一炉钢出净后,A氧枪切换为B氧枪,将用于溅渣操作的氮气顺利通入炉内。经过近一个月的试运行,包钢股份稀土钢板材厂3号转炉两套氧枪系统稳定实现自动“无缝”切换,这也是包钢股份首次实现转炉“双枪”冶炼,标志着包钢股份转炉冶炼工艺取得了新的突破,达到国内先进水平。

包钢股份各炼钢区域所使用的12座转炉均为氧气顶吹转炉,其配套的氧枪系统用来提供吹炼用氧气以及溅渣用氮气。一直以来,由于受到冷却水系统的限制,转炉冶炼工艺,都是采用一套工作氧枪系统既用于吹炼又用于溅渣的“单枪”方式。这种冶炼方式在氧枪切换功能时,冷却水量波动较大,而且容易产生“粘枪”“割枪”现象。这些不稳定因素会对生产造成不利影响,需要人工在线处理,难度较大。所谓“双枪”冶炼,是指两套氧枪分别负责吹炼和溅渣,两套系统可随时自动切换。近年来,如何实现“双枪”冶炼,成为各大钢企的攻关目标。据统计,目前超过20%的国内钢企已经在使用这一冶炼方式。包钢股份围绕这一主题的的技术攻关也已进行了近一年时间。

今年11月,包钢股份稀土钢板材厂利用设备中修机会,根据原有设备结构特点,对1号、2号、3号转炉氧枪冷却水系统和排渣溜管进行改造,解决了冷却水流量波动的问题,将吹炼枪和溅渣枪区分开来,同步制定“双枪”操作规程和安全规程。改造后,“双枪”操作首先在3号转炉试运行,取得良好效果。吹炼枪和溅渣枪区分使用后,两套系统可随时自动切换,氧枪外壁残渣处理后通过溜管排放。此外,在“双枪”冶炼的基础上,该转炉还实现了氧枪外壁粘钢、粘渣线下处理,岗位职工操作难度和强度降低,本质安全水平和工作效率得到进一步提升。

据悉,“双枪”冶炼不但是转炉稳定生产、提升效率的需要,更是炼钢工序智能制造的必要前提。包钢股份将逐步推广稀土钢板材厂经验,对所有转炉进行从“单枪”到“双枪”的升级改造,为下一步推进智能炼钢奠定坚实基础。


资讯编辑:祝蓉 021-66896654
资讯监督:乐卫扬 021-26093827
资讯投诉:陈杰 021-26093100

免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。


[查数据、做研究,上钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话