马钢炼铁总厂改善Y2皮带落料点年可创效36万余元

2024-06-26 08:40 来源:中国冶金报 更多历史数据,上钢联数据

近日,中国宝武马钢炼铁总厂烧结一分厂原料作业区“Y2皮带落料点改善”在该总厂第2季度“金点子擂台赛”发布会上发布,成为降本增效案例典范。

今年初以来,一分厂以岗位创新和小革小改为抓手,集民智、汇合力,为促稳产、保安全、降成本、提指标,打牢基础。Y2皮带运送的是氧化铁皮,下方通过电动翻板将料打进烧结原料16号、17号、18号配料仓。一直以来,一分厂经常需要将迎面的四通分料器冲通。此外,里面的翻板要左右打、分料,检修人员无法在内部焊补。为了延长检修周期,一分厂职工在外面封了一个“包厢”。然而,经过运行实践,“包厢”容易积料,铁皮里含有的铁片也经常卡死翻板导致无法进料。每次故障发生后都需要职工登高清理,平均每个班组至少要爬两次配料矿槽。这让现场职工“叫苦不迭”。此外,翻板的液压推杆位置设计不合理,也时常造成翻板无法使用。

一分厂高度重视改善Y2皮带落料点这个“小切口”,组织设备、生产、检修三方责任人深入现场调研,经过共同研讨,决定以问题为导向,对Y2皮带进行改造,实现原料降本、安全高效、提升效率,“一石三鸟”助力总厂经营绩效持续改善。明确方案后,他们立即行动。一分厂在Y2皮带防护罩两侧各开一个槽,割一个钢管担着,再割一块钢板焊上挂钩,吊在钢管上,随后再在钢板的后面焊一个槽钢,方便物料冲击上去,钢板撞击也不会黏料。钢板磨损也可以直接取下更换一块,不需要在现场动火作业,提升了本质化安全水平。同时,这样一来物料冲击到钢板上后垂直掉在翻板的正上方,不会卡住翻板,翻板的限位经过优化调整,降低了翻板故障率。改造后,Y2皮带设备故障率明显降低,同时降低了维修成本,年可创效36万余元。


资讯编辑:祝蓉 021-66896654
资讯监督:乐卫扬 021-26093827
资讯投诉:陈杰 021-26093100

免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。


[查数据、做研究,上钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话